来源:滚动播报
(来源:中工网)
“加热器冬季才该启用,如今常年运转,还得水冷器持续降温,好比水池一边注水,一边放水,瞎忙活。咱们要打破固有思路,重构低温热系统热平衡……”5月22日,吉林石化公司炼油厂加氢三车间会议室内,工程师卞晓磊分享的攻关思路,给大伙听出了精气神。
这事儿,还得从车间里的“低温热系统”说起。这套系统主要是给蜡油加氢、C2回收两套装置供应采暖热水,同时给C2装置制冷机组输送换热用水。为了满足生产所需水温条件,它一边用蒸汽加热、一边用水冷设备降温,这一进一出成了车间能耗表上的一块“硬伤”。
“每小时白白消耗掉2.5吨低压蒸汽,一年下来就是几百万元!”看着能耗报表,卞晓磊心里不是滋味。这样的调节系统,就像个“漏水的水池”,成本全在这儿悄悄溜走了。
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“既然是‘内耗’,就得给它‘止血’。”卞晓磊抱着图纸扎进装置现场,盯着仪表盘上的参数反复推演,终于找到了病根:那个原本只应在冬季运行的低压蒸汽加热器,不知怎地竟成了“常驻嘉宾”。
“备用设备成了主力,不乱套才怪!”找准症结,车间立即组织实施相应“手术”,关阀门、加盲板、氮气吹扫……一套操作下来,彻底切断了那条“瞎忙活”的蒸汽线。
技改虽小,效果惊人。循环水降温阀开度从25%降到了10%以内,每小时省水150吨,低压蒸汽更是实现了“零消耗”。按冬季运行周期一测算,这一招竟抠出了103.5万元的真金白银。
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“别小看这一道盲板、一个阀门的改变。只要肯动脑,敢于打破那些‘历来如此’的老规矩,每一个螺丝钉里都能抠出效益来。”车间主任何永亮感慨地说。(工人日报客户端记者 彭冰 通讯员 杨志达 齐浩彤)
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