摘 要

本文以江苏省某纺织工业园区印染废水集中处理污水厂为背景,阐述了该污水处理厂的污泥组成,分析了污泥产生的原因,并通过小试试验和污水厂相关运行数据,结合印染废水活性污泥动力学参数,定量分析了污泥的组成。结果显示,染料和浆料占印染废水污泥的比重为49.71%。结合污水厂实际运行情况,笔者提出了控制污泥量的方法,从而达到污泥减量的目的。

关键词:印染废水;污泥;控制

01

污泥产生的原因分析

从主要工艺流程看,污水厂采用的工艺为水解酸化 +好氧生化+深度处理。其中,调节池除了起到调节水质水量的作用外,更重要的是其池内微生物的 水解酸化作用,水解酸化调节池水力停留时间8 h;生化曝气池采用廊道式推流延时曝气,水力停留时间为26h。表1为该厂设计进水指标以及从 2018年3月至6月份的进水指标平均值。

污水厂排放污泥的构筑物分别为初沉池、水解调节池、二沉池及混凝沉淀池。其中,水解调节池和 二沉池排放的污泥为生化污泥,其污泥产生的原因为厌氧和好氧微生物的生长。初沉池和混凝沉淀池排放的污泥为物化污泥,混凝沉淀池的污泥产生的原因是废水中投加药剂PAC和PAM所产生的絮凝体。从表1实际进水水质指标可以看出,污水厂进水pH远高于设计进水pH指标,进水呈强碱性,故在实际运行过程中,需在进水集水井加大量的酸调节pH值。考虑到成本等因素,污水厂用于调节pH 的废酸为附近钢管厂洗钢管的废酸,但在实际运行中发现,投加钢管厂废酸后,污水中会产生大量的沉淀物(SS),但其上清液的色度较进水有明显降低,初沉池污泥产生的原因为:一是进水SS带来的污泥;二是废水投加废酸后产生的污泥。

02

污泥组成的量化分析

2.1 初沉池污泥量化分析

该污水厂某日原水瞬时样水质指标如表1所示。初沉池污泥产生于进水SS和废酸的投加,而在废酸 投加产生的污泥中:由园区染整企业生产工艺可知,污水中存在大量的染料和浆料,污水经过中和处理后,这些染料和浆料从污水中沉淀下来,产生污泥;该厂投加的是钢管厂废酸,废酸中存在一定量的铁离子和亚铁离子,与碱性污水中和后,产生铁离子和亚铁离子氢氧化物等沉淀;由于铁离子和亚铁离子的某些化合物(如氯化铁、硫酸铁、氢氧化铁等)具有一定的混凝剂功能,因此废水在加酸中和后,铁离子对废水起到一定的混凝沉淀作用,产生絮凝体沉淀。基于以上3点的分析,对该厂 2018年某日的原水进行了加酸试验,试验结果如表3所示。从表2、表3的试验结果可以看出,使用钢管厂废酸和稀硫酸对污水进行中和后,均产生了大量的沉淀物,投加钢管厂废酸产生的SS较单纯投加稀硫酸多出2240-1780=460mg/L,这部分 SS分析认为是废酸中铁离子及铁离子与废水中的胶体物混凝沉淀产生。虽然钢管废酸较稀硫酸多产生460mg/L的沉淀物,但对原水CODCr和色度的去效果要远远好于稀硫酸。由试验数据推导出的污水厂初沉池污泥组成如表4所示。

2.2 水解调节池和二沉池污泥量化分析

2.2.1 水解调节池污泥量化分析

在稳态条件下,水解池内剩余污泥量可由质量平 衡求得[1]。换句话说,剩余污泥量(ΔX)=进出水颗粒有机物的减少量(ΔX1)+微生物净增长量(ΔX2)-水解的有机物量(ΔX3),其中:

颗粒态有机物浓度(mg/L);kh为颗粒物水解速率常数(d-1);Q为处理水量(m3/d);μm为水解微生物最大比生长速率(d-1);Kd为内元代谢系数(d-1)。根据该厂工艺特点,废水在经过初沉池的沉淀后进入水解酸化池,故进入水解酸化池的颗粒物浓度较低,而该厂水解酸化池采用填料附着式,故水解酸化池出水颗粒物浓度可以忽略不计,故式(4)中,ΔX1和ΔX3这两项可以忽略不计。因此,式(4)可以简化为:

该厂2018年3月份间断测定的初沉池出水数和水解池内污泥浓度如表5所示。通过资料查询, 对于印染废水,其动力学参数如下 [2]:

将上述数据代入式(5),结果如表5所示,其中,水解池容积V=10000m3。

由表5可得,水解调节池日产生干泥(MLVSS)量平均值为2.56。

2.2.2 二沉池污泥量化分析

根据该厂2018年3月份检测的每日排泥量及排泥浓度,结果如表6所示。

由表6计算可得,平均值(MLSS)为4.14。从上述分析,水解调节池通过计算得知,每日产生干 污泥量2.56t MLVSS,假设其污泥组成中 MLVSS与MLSS比值为0.85,则水解调节池每日产生干污泥为3.01t MLSS;结合二沉池每日排泥量,该印染废水厂每日生化排泥量为 3.01+4.14=7.15t干泥。

2.3 混凝沉淀池产生污泥量分析

对于该厂混凝沉淀池产生的污泥量,通过小试试 验的方法测定,即根据运行中的实际药剂(PAC+PAM)的投加量,取一定量的二沉池出水水样,向水样中投加PAC和PAM,投加量根据运行投加量折算,反应后取一定量的混合样品测定其 SS,结果如表7所示。

根据上述试验结果,结合该厂2018年3月份平均 日处理水量,按22 500t/日处理水量计算,得到该厂混凝沉淀部分日产生干污泥量22 500×188÷106=4.23t。

03

总结

通过上述的量化分析,该印染废水厂污泥组成情况如表 8 所示。由此可以看出,对于印染废水运行中产生的污泥,物化污泥产量远远大于生化污泥产量,而物化污泥中的大部分来自废水中的染料和浆料,这些染料和浆料在碱性条件下呈溶解状 态。废水经过加酸中和处理后,这些染料浆料就会 大量沉淀,其干污泥占该厂干污泥产量的百分比为 83.1%×59.82%=49.71%。因此,控制住了废水中染料浆料的含量,也就能有效降低污泥的产生量。

参考文献

1 张希衡 . 废水厌氧生物处理工程 [M]. 北京:中国 环境科学出版社,1996.

2 于静洁 . 印染废水处理工艺及其数学模型研究 [D]. 上海:同济大学,2005.

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