徐振奇 梁梦召 田 鑫
日照港集团有限公司第二港务分公司 日照 276800

摘 要:针对铁矿石码头大型装卸设备液压传动系统存在缺陷,造成设备作业过程中管路漏油、油管变形、油温无法控制等问题,对铁矿石码头大型装卸设备的液压系统进行合理化改造,消除了设备缺陷,保证了设备安全高效运行。

关键词:斗轮堆取料机;装车机;液压系统;改造

中图分类号:U653.928+.5:U653.928+.3 文献标识码:B 文章编号:1001-0785(2018)11-0161-02

日照港矿石堆场内共有8 台斗轮堆取料机、4 台装车机,堆取料机俯仰机构和斗轮机构均采用液压系统控制,斗轮液压马达采用直接传动,由低速大扭矩液压马达通过涨套与斗轮轴直接连接,通过斗轮轴将动力传给轮体,进行取料作业。此处液压管路均采用高碳钢焊接式油管,易出现漏油现象;液压管路受积料影响易产生变形损坏;装车机装车翻板为液压控制,液压站温度控制不合理易造成故障频发和资源浪费。针对堆取料机和装车机液压系统存在的问题,对液压管路和控制系统进行改进,合理优化液压传动系统,改善了设备技术性能,降低了设备日常维护费用,降低了设备故障率,消除了设备安全隐患。

1 改造原因
1.1 斗轮堆取料机液压系统现状
堆取料机俯仰机构和斗轮机构均采用液压控制系统,液压管路采用高碳钢焊接式油管,易出现漏油现象,主要故障是因油压过高,引起开焊漏油,导致油品浪费,污染环境。另液压管路布置不合理易受积料影响,产生变形损坏。现场维修拆装、更换、焊补需2 ~ 3 h,还可能污染管路,导致油泵损坏。斗轮液压系统工作压力高达26 MPa,属于高压液压系统,管路中的软管和密封圈易出现变形、损坏现象,导致管路漏油。而更换软管、密封圈需拆装法兰盘,需1 ~ 1.5 h,同时导致管路中的液压油流失。

1.2 装车机液压系统现状
装车机装车翻板液压站温度控制装置只有两个温度段(10℃ 和65℃)的输出。控制原理为油箱温度低于10℃ 以下,加热器启动加热,通过时间继电器延时20min 后加热停止;油箱温度高于65℃ 以上,则系统报高温故障,液压站停止工作。而冷却风机不受温度装置控制,只要液压站启动便自动运行。这样会导致加热器在低温控制启动后,只靠时间继电器来控制,油箱实际温度不能实时掌控。冷却风机启动没有温度控制,尤其在冬季油箱加热器运行的情况下,冷却风机仍一直工作,造成能源浪费,影响设备正常运转。

装车机分叉漏斗翻板由液压缸驱动旋转,完成两节车皮之间物料的转换。目前采用单套液压系统驱动单侧分叉漏斗液压缸带动分叉漏斗动作,没有实现两侧液压缸同步动作。

2 改造措施
2.1 斗轮堆取料机液压系统改造
1)将俯仰液压系统高碳钢焊接式管路改为不锈钢无焊接扩口式管路,避免了管路开裂。对系统管路布置进行合理整改,一期堆取料机将悬臂下部管路改到悬臂后方电气室下部,二期堆取料机悬臂下部俯仰油管由横向改为纵向布置,紧贴中心漏斗,在其上方安装护板,用泡沫填充剂密封。主管路采用整根无接头不锈钢管,减少接头漏油,其余管路沿走道内侧布置,避免了油管的刮碰,且便于检修,日常维护也只需更换油封。

2)斗轮液压系统管路渗漏,主要集中在两套φ60高压管路,在其前端第一根软管与第二根不锈钢管接头处,各加装一套可控制油路开闭的手动球阀,操作简单,每次更换软管或者密封圈时,可以先关闭球阀,同时适当调整悬臂的俯仰角度,最大限度防止管路液压油流出,避免油品的浪费。维修结束后,及时打开球阀,保证液压管路畅通。

2.2 装车机液压系统改造
1)将液压站温度控制装置更换为三温度输出的控制装置,分别设定为10℃、25℃、65℃,新增的温度输出的作用是:在加热器启动以后,如果加热温度达到25℃,则加热器停止加热,避免了加热过度,造成故障;液压站冷却风机在25℃ 以下禁止启动,只有油箱实际温度高于25℃,风机才允许启动,进行降温运转。

2)对装车机分叉漏斗液压控制进行改造,将两个液压站的油箱联通,使液压油合流互通,实现两侧液压缸同步动作,提高翻板控制效率,见图1。

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图1 装车机分叉漏斗液压控制改造

3 改造效果
斗轮堆取料机液压系统的改造,降低了俯仰液压系统的故障率,缩短维修时间;装车机液压系统改造,解决了同步问题,避免了单侧液压缸动作对分叉漏斗本体的冲击,实现两挡液压缸运行速度,当其中一个液压站出现问题需要检修时不影响生产,降低了设备故障率,改善了设备技术性能,减少了日常维护费用,同时也消除了设备运行存在的安全隐患。

参考文献
[1] 徐格宁.GB/T 3811—2008 起重机械设计规范[S].
[2] 王洪欣,冯雪君. 机械原理[M]. 南京:东南大学出版社,2007.
[3] 王文斌. 机械设计手册[M]. 北京:机械工业出版社,2004.
[4] 许贤良. 液压传动[M]. 北京:国防工业出版社,2011.