随着日益严格的环保要求,汝州天瑞煤焦化公司的5个精煤厂都要建设大型洗车机,代替在用的小型洗车机。从去年开始,公司已陆续建成3台洗车机投入使用。

按常理,一样的建设者,一样的使用用途,这3台洗车机应该是一模一样的,但实际上,这3台洗车机不仅相貌迥异,而且结构、零部件也差别较大。这一现象的背后,是一个爱厂节俭、钻研敬业的团队的动人的故事。

环保工作,是企业的生存线。既然上级部门要求建设大型洗车机,作为企业当然要尽快行动了。公司去市场询价,不问不知道,一问吓一跳,洗车机要价高的18万元,低的也要16万元。最近这两年多,伴随着环保检查的升温加压,煤焦化公司已建、在建环保工程投资已达一亿多元,而且还有后续规划项目,至少还需几千万元,资金投入实在太大。如何能够“少花钱多办事”,是各级管理人员思考的重要内容。经反复讨论,公司拍板本次洗车机以自建为主、外援为辅的原则,尽量节约费用。

备煤分厂挑起了制作洗车机的重任。他们先到省内已使用大型洗车机的企业参观,先多角度拍照、测量,掌握一系列相关数据,分厂和有关处室人员再结合实际反复研讨、设计、绘图,开始进行第1台洗车机的建设。

因为是“首建”,没经验可循,分厂、相关处室都极为重视,不仅组织了大批员工专职参与,而且各方面的管理人员也是纷至沓来,每日人声鼎沸,争相从细节、最佳效果角度发表自己的看法,气氛十分热烈。大家都有一个良好的出发点,那就是尽快建成投入使用。

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第1台建成后,计算费用合计10万多元,相比外援建设,至少节约了6万元左右,并且一次性试用成功。但分厂感觉还是贵了些。通过分项分析,大家发现有两项费用占了大头,一是浇筑水泥用的商砼和钢筋笼,二是新挖新建的配套沉淀池,这两项费钱、费工、费时、费地。因而节约费用的下一步主攻方向放到了这两项上。

经多次讨论、研究,大家逐步形成共识:水泥浇筑建框架,属于学习外单位的做法,实际上用钢架焊制,同样能够起到洗车目的,而且显然省钱、省力、省时、省地。

按照这个思路开始构思第2台大型洗车机的建设。

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相比第1台洗车机,这次钢架建洗车机也属于“首创”,更无先例参考,技术人员、管理人员全是现场办公解决“疑难杂症”。这次建设,位置选在主煤场口的原有沉淀池附近,不用再挖再建沉淀池。建成后计算,费用直线下降,只有2万余元。

由于防止疫情,不便“扎堆”干活,第3台洗车机建设与第2台建设间隔时间稍长,但参与人员分工明确、各自为战,而且总结了第2台建设的制作步骤、预制方式等优缺点。

分厂领导在汇集大家意见的同时,又发现了两项能降低成本的项目,一是承重分散的部分立杆、泵用钢丝水管可使用其它工程建设遗留的边角料,不必要新购;二是排水沟稍加改造,能够满足洗车机出水需要,不用再建沉淀池。

由于成竹在胸,第3台洗车机的建设,不仅用人少、建的快,而且喷洒出水眼之类的细节设置更为合理,达到了用水少、用时短、压力大、冲的净的良好效果。与第2台相比,第3台建设又少用了5千多元。

目前,3台大型洗车机全部投用,建设总费用比原先考察其他单位建设1台洗车机的价钱还要低。前不久,省环保厅检查组到公司检查,对公司自创的钢架洗车机给予了高度的称赞。接下来,参与人员会以庖丁解牛的精神,进一步总结经验教训,力争形成更为成熟的制作方案,为低费用搞好后续大型洗车机建设打牢基础。