文/刘建林 浙江华飞轻纺有限公司

转杯纺是新型纺纱的一种,具有速度高、卷装大、适应性广、生产流程短的特点,可以大大减少生产成本。

1转杯纺降低成本方法分析及生产实践

1.1转杯纺降低生产成本的分析

在当前市场竞争越来越激烈的环境下,降低纱线生产成本、提高市场竞争力势在必行。

转杯纺对半制品的质量要求主要是条子的重量不匀率和含杂率,为了简化工艺流程,降低转杯纺生产成本,可以通过取消并条工序,缩短转杯纺生产流程,达到节能降耗的目的。

取消并条工序,必须提高生条的重量不匀率,降低棉条的含杂。我们可以通过提高前纺除杂效率,加装自调匀整装置,控制生条重不匀。

1.2简化转杯纺工艺流程的实践

以OE58.3tex纱为例,减少并条工序和传统工艺进行对比,对转杯纺的成纱质量以及纺纱速度和效率进行对比分析,来验证简化转杯纺工艺流程、降低生产成本的可行性。

1.2.1 原棉选配

综合考虑棉纱质量和生产成本,选配40%的低级别原棉,60%的回花和再用棉。其中原棉中河北邯郸428占20%,印度棉427占20%,山东526占30%,河南棉527占30%,平均等级4.6级,平均长度27.69mm,马克隆值4.58,短绒率32%。排包时严格执行排包图的包位位置,保证各等级的原料交叉不重复,回花和再用棉分散均匀。

1.2.2 工艺流程优化

1.2.2.1 原工艺流程

FA009往复抓棉机→FT245F输棉风机→(AMP2000金属火星探测器+FT213A型三通摇板阀→FT215A微尘分离器→FA124重物分离器→FT240F输棉风机→FT124桥式吸铁→(FA179型喂棉箱+FA116主除杂机)→FA156除微尘机→FT201B输棉风机→119AⅡ火星探测器→FT301B连续喂棉控制器→FA178喂棉箱→FA203梳棉机→HSR 1000并条机→AUTOCORO 360转杯纺纱机。

1.2.2.2工艺流程优化

工艺流程优化后,改用装配了QFT-029B自调匀整的JWF1213梳棉机,去掉了HSR 1000并条机。

2工艺参数优化

2.1开清工序

清梳联采用一抓、一混、一开、一清的工艺流程,抓棉机要求抓小、抓匀,多仓混棉机加大容量,提高混棉均匀度,贯彻“早落防碎、逐步开松”的工艺原则,对棉束的开松先自由打击再握持打击,减少纤维损伤。

清梳联配置桥式吸铁石、金属火星探测器、重物分离器等防金属防火设备,确保安全生产。

2.1.1开清棉工艺优化

抓棉机打手速度设置为1250r/min,抓棉机打手往复速度设置为15m/min,适当提高开棉机打手速度,增强开松效果。适当放大落棉隔距,增强除杂效率。

2.2梳棉工序

梳棉工序强化梳理功能,提高除杂和去除棉结能力。同时配置QFT-029B自调匀整装置,降低生条重量不匀率。

2.2.1梳棉工艺优化

JWF1213高产梳棉机采用“优势工艺”,生条定量由原来的24g/5m提高到30.5g/5m,出条速度由原来150m/min提高到200m/min左右,理论产量达到72公斤/台时。为增强分梳效果、提高纤维的分离度,将锡林速度由原来的360r/min提高到450r/min,为减少锡林提速造成的纤维损伤,将刺辊速度降低到820r/min,增大给棉板和刺辊隔距,同时减小刺辊-锡林、锡林-道夫隔距,提高转移效果。

锡林-盖板隔距采用等隔距工艺,放大到13×11×11×11×10×10英丝,提高活动盖板运转速度,增强短绒清除效果。

前固定盖板-锡林隔距调整为12×14×14×14×16英丝,锡林-后固定盖板隔距调整为26×22×20×18×16英丝,后棉网清洁器-锡林隔距调整为20英丝。

除尘刀采用低刀大角度的配置,使杂质多落、早落。

清梳联工艺参数优化情况见表1。

表 1 清梳联工艺优化前后对照表

清梳联工艺项目

优化前

优化后

梳棉机型号

FA203

JWF1213

生条定量(g/5m)

24

30.5

锡林速度(r/min)

360

450

刺辊速度(r/min)

860

820

出条速度(m/min)

150

200

盖板速度(mm/min)

150

200

锡林-道夫(英丝)

6

5

给棉板-刺辊(英丝)

16

22

后棉网清洁器-锡林(英丝)

18

20

活动盖板-锡林(英丝)

8×7×7×7×8

13×11×11×10×10×10

前固定盖板-锡林(英丝)

10×11×12

12×14×14×14×16

后固定盖板-锡林(英丝)

17×18×19

26×22×20×18×16

2.2.2生条质量对比

经过梳棉工艺调整优化后,生条棉结控制在3个/克以内,生条条干CV%值控制在2.5%左右,生条重量不匀率控制在1.5%以内。

工艺优化后的生条质量指标见表2。

表 2生条质量对比表

生条质量项目

优化前

优化后

生条定量(g/5m)

24

30.5

生条重量不匀率(%)

2.5

1.3

生条条干(CV% )

4.2

2.3

生条棉结(个/克)

34

23

生条棉杂质(个/克)

0

0

2.2.3生条筒的配置

经过梳棉机条筒圈条装置改造,配置Φ400mm的小直径棉条筒,以适应转杯纺生产配置。

2.3转杯纺工艺优化

选用直径Φ54mm的T型转杯,OK40型分梳辊, SE11型抽气式纺纱器。转杯速度65000r/min,取消并条工序后,为了改善不匀率,把分梳辊速度由7200r/min提高到7800r/min。

设计捻度603t/m,捻系数460左右,牵伸倍数104.6倍,引纱速度98.2m/min,工艺负压4500pa,排杂负压1100pa。

转杯纺工艺参数优化情况见表3。

表 3转杯纺工艺优化前后对比表

工艺项目

优化前

优化后

纺杯速度(r/min)

60000

65000

分梳辊速度(r/min)

7200

7800

牵伸倍数(倍)

82.3

104.3

捻系数

460

460

附加喂入(%)

110

110

接头捻度(%)

20

20

引纱速度(m/min)

98.2

98.2

接头速度(r/min)

42000

42000

3转杯纺成纱质量对比

通过优化梳棉、转杯纺工序的工艺成参数,取消并条工序,缩短了转杯纺工艺流程,转杯纺成纱条干、重量不匀率基本稳定,成纱强力稍有提高,成纱毛羽有一定程度的减少,生产效率也略有提高。具体数据见表4。

表 4成纱质量对比

成纱质量项目

优化前

优化后

条干(CV%)

11.56

11.63

-50%细节(个/千米)

1

1

+50%粗节(个/千米)

12.3

8.6

+280%棉结(个/千米)

5.2

3.6

重量CV(%)

1.5

1.6

单纱强力(cN)

837

862

单强CV(%)

8.2

7.3

单纱断裂强度(cN/tex)

13.8

14.2

毛羽指数(H)

6.15

5.32

生产效率(%)

98.6

99.2

4 结语

应用优势工艺理论缩短和优化转杯纺生产工艺流程,在保证成纱质量的前提下,有效降低了生产成本,为纺纱企业增产降耗提供了实践经验,具有借鉴和推广价值。

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