打开网易新闻 查看精彩图片

图 13 直流泄漏及直流耐压试验接线

HDZV水内冷发电机泄漏电流测试仪直流试验中一些具体问题的分析

(1)不通水与通水情况下试验的比较

1 不通水时试验。所需试验设备简单,容量较小,但必须彻底吹水,不然会带来测试误差,并有可能使绝缘引水管放电烧伤。

2 通水时试验。所需设备容量较大,回路中时间常数显著下降,不能满足直流脉动系数小于5%

HDZV 水内冷发电机专用泄漏电流测试仪要求,使微安表波动,甚至烧坏表头。这时,可在微安表回路串入一个电感,并接一个电容,如图8中的L及 C2 。好在高压回路中接入适当的稳压电容,或采用高压全波整流,如图 11 所示。不过这样,需要

有中间抽头的高压试验变压器。现场试验时,可先用两个规格相同的高压电压互感器代替。如在通水情况下,因水质不好实验设备不能满足要求,可以采用“充水”法进行试验。这样不仅可以减小试验设备容量,还可以改善直流电压的波形。

(3)高、低压屏蔽法的比较

1 低压屏蔽法。使用此方法,即使汇水管为弱绝缘,也可将绝缘泄漏电流 I X 和经过水的电流 I K 区分开来。在通水时试验,既安全又可达到泄漏电流测试准确的要求,所需设备简单便于广泛采用。其缺点是汇水管对地绝缘要单独进行一次试验,还有从高压来的杂散电流不便屏蔽。

2 高压屏蔽法。此方法只适于汇水管全绝缘的电机。微安表接在高压侧对杂散电流易于屏蔽,较低压屏蔽法所测泄漏电流要准确一些,同时对汇水管也进行了耐压。其缺点是:试验设备容量较大,稳压较难,须采用较完善的滤波装置。试验时,非加压的两相引水管承受电压高,故绝缘引水管多耐压了两次,汇水管对地绝缘耐压了三次。

4、测试实例

(1)通水试验时水质要良好

一台QFS-125-2型发电机,容量为125MW,电压为13.8kV,采用II形滤波,

电容器用两个1.8μF,电感用3kV电压互感器的高压绕组代替.用低压屏蔽法试验,15kV下不通水时测得脉动系数接近于零,通水时(导电率为13μS/cm)15kV下测得动脉系数为8.7%,这时微安表摆动,读数的重复性也很差.可见在不通水或通以导电率较小的水时,微安表较稳定,二者的试验结果接近,并能反映吸收现象,所以水质好坏是个关键.

(2)不通水试验时需吹干积水

水未吹干、泄漏电流变化频繁、分散,用图 13 所示的普通方法无法测准泄漏电流值,同时因绝缘引水管内壁附有水分,很容易在直流高压下因闪络而烧坏,故必须吹干。

HDZV 水内冷发电机专用泄漏电流测试仪

打开网易新闻 查看精彩图片

a 微安表处于高压侧;b 微安表处于低压侧;S1——短路开关;S2——示波器开关;F1——50-250v放电管;PV1——0.5级电压表;PV2——1-1.5级静电电压表;F——保护球隙,直径选用20mm;PS——观察局部放电的电子波器

(3)高低压屏蔽法测量比较

一台发电厂自己改造的12MW、6.3kV发电机。汇水管加强绝缘后,虽然放了水,但在未吹干净的情况下,用高压屏蔽法和低压屏蔽法两种接线方法进行对比试验,其结果如表 1 所示。

表 1 高、低压屏蔽法测得的泄漏电流(μA)

试验电压(kV)
由表 1 可见,低压屏蔽法测得的数值稍大些,器吸收现象也不显著,这是由于低压屏蔽法杂散电流比高压屏蔽法大的缘故,扣除这部分影响后其结果是一致的。这两种方法都显示有三相泄漏不平衡系数较大的现象,都能反映相间绝缘不平衡的差异,其中高压屏蔽法灵敏度略高.

(4)测量泄漏电流发现缺陷两例

HDZV 水内冷发电机专用泄漏电流测试仪

在通水情况下,用低压屏蔽法测试泄漏电流发现绝缘缺陷的两个实例如下.

1 绝缘支柱有缺陷。一台12MW、6.3kV发电机,在2.5U n 下测得三相泄漏电流是:

相为72μA;B为112μA;C为42μA。不平衡系数为(112-42)/42=1.67。

B相泄漏电流在较低电压下就偏大。后来检查发现B相引出线支柱绝缘子有缺陷。

2 端部绝缘有缺陷.一台125MW、13.8kV发电机,测试泄漏电流时,发现A相泄漏电流随电压不成比例上升,且于2.2U n 下在端部过桥引线处,经胶木垫块发生相间击穿;C相在1.5U n

下电流急增,经清扫表面仍无减小,在2U n 时观察电流随时间不断增大,再继续升压到2.5U n 时在端部也击穿。

以上两个实例充分说明,采用高压屏蔽法或抵压屏蔽法,对水内冷发电机的定子绝缘能有效地检测出绝缘缺陷