1、工艺流程

1.1 设备结构

在棒材生产线,倍尺通过裙板的自动动作进行传接运送,并完成输送和制动过程、将轧件卸到冷床上。工艺流程图如下:

图1 裙板辊道及位置示意图

a活动板在低位,b活动板在中间位,c活动板到高位;①、③为裙板固定挡板,②为裙板活动挡板

见图1,倍尺经飞剪剪切后,经辊道加速、减速完成水平运动。通过连接销选择合适位置、由升降裙板的滑动挡板的升降活动,将钢卸在冷床上[1]。

1.2 主要工艺控制过程

裙板升降过程由24V中继驱动液压阀、液压缸动作支撑活动挡板升降,如图2流程,先由高位到低位接钢,在图1中活动板②位于a位置,延时t1后,低位接钢完成,通过高、中、低三个位置检测装置检测位置情况,作为中继动作情况的判别条件,随后发PLC指令、上升中继得电,驱动液压阀上升,到中间位,停留位置见图1中间活动板②在b位置,停留t3后再上升到高位停止、卸钢,停留t5后下到低位接钢,完成一个循环。

图2 裙板动作过程

t1裙板低位停留时间;t2中继驱动时间;t3 中间位停留时间;t4 中继驱动时间;t5 高位停留时间;t6中继驱动到低位

2、常见故障

2.1 辊道内堆钢

当出现辊道内堆钢,原因主要有:

(1)剪切弯头造成挂钢:此时应查找原因,当定尺剪剪切参数调整不当、剪切加速度及超前系数调整不当,就会造成倍尺头部或尾部弯曲,裙板辊道挂钢造成缠绕;还有一种原因是,剪切的剪刃间隙调整不当或剪切初始位置跑偏造成,解决方法是一方面需要检查剪刃变化,另一方面应检查剪切电机的测速编码器、剪刃位置编码器或零位检测元件位置无改变或故障;

(2)辊道卡阻,造成辊道突然减速或部分辊道卡阻,此时应检查辊道变频器有无报故障或跳电、现场辊道开关是否跳电、电机烧损。

(3)检查辊道内有短尺造成钢的跳跃。

(4)辊道速度设置不当,在图1中,从加速段到第5段辊道,各段速度参数设定要合理,保证前、后段倍尺不追尾、前进中能将钢卸到冷床。

2.2 倍尺冲入缓冲区

倍尺冲缓冲,原因有:

(1)因剪切参数命令未发出,造成裙板未得到动作命令或延时,倍尺冲到缓冲区。

(2)裙板上升中继故障造成裙板未到高位,钢卸不下来。

(3)网络通讯故障造成数据瞬间丢失、裙板参数突变,一般多为网络硬件损坏、网线故障、因故障报文异常造成网桥堵塞、某段网络中断或跳电等原因造成服务器接受与发送信息受阻,由于目前网络检测环节比较完善,网络故障多数可以通过报警信息提示,方便查找并及时恢复。

2.3 冷床乱钢

即钢冲出辊道,在冷床上行进。原因主要是:

(1)倍尺剪剪切钢头不齐,造成切分钢钢头不齐,当在辊道上被高速传动时,不齐的支束会打弯、掉下裙板辊道,造成乱钢。解决方法是检查剪切参数及倍尺剪的检测元件。

(2)裙板未完全落到低位,钢撞击裙板的升降挡板上冲上冷床,此时应检查裙板中继及高、低位检测元件的信号。

(3)由于辊道电机故障或卡阻,造成某段或某部分辊道不转,使钢传送速度不均,局部弯曲冲出辊道,散落在冷床。此时应检查电机及控制设备。

3、疑难问题

由于裙板中继动作频繁,每分钟动作达15-40次,中继触点容易烧蚀、发热、簧片失去弹性等问题,而且一般都是触点直接接阀线圈、多段阀共同驱动一个主轴,所以单一中继故障就会影响裙板整段不到位。

我们通过两个方法来解决:

(1)在单触点后再串联连接同中继的另一副辅助触点,来解决触点烧蚀、分合瞬间拉弧

(2)在输出给阀线圈的回路增加二极管、电阻的缓冲电路,解决断电后阀线圈电能不能释放的问题。

用简化等效电路来说明,两付串联触点分别用C1,R1,R3及C2,R2,R4表示,当触点断开时相当于一个电容与无穷大电阻的并联,当触点闭合后相当于电容短路。

触头之间无电流通过时相当于一个电容与电阻的并联,R1是接触电阻,它随着触头表面氧化或烧蚀、温度升高而变化,R3与触头间距与结构有关,触点闭合时很小可忽略,当触点未闭合时,R3=1/(j*ω*C1),ω是裙板中继转换速率。而C1=ε*s/(4*π*k*d),见文献②,ε是触点两极间介电常数,s,d是触点间有效截面积和间距,当触点拉弧后,空间击穿,ε很小,又造成触点发热及弹片变软或压力不够造成触点烧损,因此,当单触点作用时,触点烧蚀、接触不良造成阀台得电不充分的情况常发生。加一副辅助触点串联连接后,在触点闭合瞬间,忽略C1,C2作用,电流i=US/(R1+R2+R3+R4),就会大幅降低,在这个串联线路中,电压按电阻的大小比例分布、电压陡度也降低很大。可同时解决分、合时的问题。

在图3中,由于线圈电感以及杂散分布电容影响,电能无释放通路,在反复分合中,线圈自身电流无法瞬间抵消,造成钳制作用。这样就造成了阀台线圈仍然带磁、阀仍然不能回位阻断液压通路的情况,因此,在电路中改进增加了二极管和电阻,如图1的虚线部分:V、R, 当触点断开后,因线路较长,杂散电容和电阻C0,R0对线圈阻抗的耦合,使电压仍然维持高位、电能在线圈中累积无法释放,但在增加了反并联二极管和电阻后,在断开触点后,反向二极管导(下转第158页)(上接第95页)通,将电能通过电阻R释放掉,阀台动作正常。在文献③中,也称这种V,R电路为缓冲电路,它对di/dt有较好抑制作用。

图3 简化等效电路图

US电源电压;C1,C2触点间电容;R1,R2接触电阻;R3,R4触头间电阻;V二极管;Z阀线圈阻抗;R附加电阻;C0,R0线路杂散电容电阻

由于裙板中继故障一直是国内棒材线的一个主要难题,我们在2011年12月八钢2#棒线经过对电路改进后,至今未发生中继故障,中继使用寿命已超过60万次,其它一些生产线也有用同样的方法来解决此问题,实践证明,此方法对降低裙板中继故障有显著效果。

4、结束语

裙板在棒材线中起到重要作用,因此总结裙板电器故障会对提高棒材线的整体效率起到重要作用,通过简要分析,也会对工艺改进提供一些有益方法。

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