为深入贯彻陕投集团公司“党建+创新创效”工作要求,2023年,秦龙电力吉木萨尔发电以节能降耗为切入点,结合现场生产实际,组织开展了1、2号锅炉A、B、C、D、E各5台磨煤机动静环改造项目,提高磨煤机出力,切实有效保证机组安全稳定经济运行。

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由于煤质、运行工况、流场设计、磨煤机衬板耐磨度等方面的原因,导致磨煤机内部中架体、辊支架等部件吹损严重,已超出了正常运行的磨损范围。其中,内部动环、衬板、磨辊、分离器、密封风管、辊支架防护板磨损极为严重,形成安全隐患,严重影响机组安全稳定运行。

为解决这一难题,该公司发挥党员先锋模范作用,成立技术攻关组,召开分析研讨会,对磨煤机故障进行深入研究。

各相关专业党员、积极分子作为项目推动落实的先锋,积极查找资料,整理相关数据,进行对比分析,为改造提供理论依据。技术攻关组在调研周边电厂和集团公司下属电厂磨煤机后,结合该公司磨煤机实际运行状态,综合评审出三套改造方案。在定量、准确地对其性能指标、投资费用、效益进行综合比较后,确定改造最优技术方案——带有文丘里和扭曲挤压型线的动静环改造。该技术方案通过优化动型环线,优化磨煤机内部流场,在保证出力的情况下,降低风粉比,减轻本体内部吹损。

在确定方案后,该公司认真协调谋划,确保改造所需资料、材料并提前供应到位,从设计、工艺到生产环环相扣。有序组织,进行导向衬板间隙调整、磨辊支架耐磨层修复、磨煤机动静环改造、磨辊堆焊、磨盘堆焊、磨煤机筒体防磨陶瓷修复、旋转分离器支架焊补、磨辊检查测量及磨损修复等关键工序,细化生产作业计划,规范检修作业过程。加强检修过程管控,紧盯生产关键工序,紧密跟踪生产进度,在保证安全的前提下,保证项目改造设备质量及周期。经过不懈努力,该公司已完成1、2号锅炉A、B、C、D、E各5台磨煤机动静环改造项目。

磨煤机优化改造完成后,运行试验显示,1号炉磨煤机改造后较改造前电耗变化分别为A磨-12.84%、B磨-9.44%、C磨-15.03%、D磨-11.38%、E磨-17.05%;1号炉磨煤机改造后较改造前阻力变化分别为A磨-7.54%、B磨-9.18%、C磨-8.47%、D磨-13.13%、E磨-4.10%。1、2号炉A、B、C、D、E磨煤机改造超额完成技术协议所要求的降耗目标,满足设计安装技术规范要求。

2号炉C磨煤机改造后经过一年运行,磨辊辊架防磨板、磨辊衬板、筒体、密封风管、压架迎风侧、动静环磨损有了明显改善。此外,C磨煤机风粉分配均匀性不佳、偏吹,局部磨辊辊架、筒体磨损严重等问题彻底消除。不仅提高了出力、燃煤的利用率,提高机组最大带负荷能力,还降低了生产成本,成为公司节能增效新的增长点。

秦龙电力吉木萨尔发电指出,下一步该公司将继续发挥自身优势,不断推动党建工作与中心工作深度融合,以“短板弱项、瓶颈问题”为切入点,梳理排查现场可优化调整项目,持续开展优化改造,切实提高设备安全可靠性,为机组安全稳定经济运行保驾护航。