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“165%加载到。”

“170%加载到。”

“174%加载到!”

“卸载至170%。”

“卸载至0。”

“试验成功!”

现场立刻响起了掌声和欢呼声

这是AC332第001架机完成垂直起飞工况带复材系数的机体结构静力试验的一幕,证明了机体复合材料结构能够承受1.16倍的极限载荷。

至此,AC332直升机整机静力试验项目全部完成,标志着直升机机体结构满足强度要求,结构适航验证工作取得关键进展。

作为项目的核心人员,航空工业哈飞飞机设计研究所静力组组长王虎林带领团队全程参与,创造了哈飞首次开展直升机整机静力试验项目并取得成功的纪录。

AC332

“国内直升机全机静力试验通常采用悬吊约束,即在桨榖假件处单点约束,比较符合直升机飞行时的真实受力状态,但这种方式可能会存在试验机姿态控制难度大、升力系统支撑关键部位载荷不准确等问题,时间紧、任务重,我们决定另辟蹊径。”王虎林带领组员查阅大量资料,埋首在海量的科技文献中探求解决之法。

那段时间,只要一有空闲,王虎林就会研究他和组员们四处搜罗来的资料,时不时还会拿出纸笔来勾勾画画,或直接在电脑上建模。

经过一段时间的摸索,王虎林决定采用六自由度静定约束。因为是哈飞首次设计与实施,关于国内相关型号可供参考的经验较少,试验也相对复杂、难度较大,因此,大家在全机静力试验前、试验中开展了大量设计与分析工作,以保证试验合理可靠。

尤其是王虎林,试验方案每天都要在脑海里过好几遍,自己研究不说,还没时没晌地拉着负责试验约束设计的沈铁军一起过方案。

“那段时间我晚上睡觉前可能都在想约束方案,有时候突然被一个念头触动,就赶紧给沈铁军打电话……当然,其他同事大晚上也都可能收到过我的电话,有时候就这样,突破点或疑问点会不经意间跳出来,大家随时沟通,虽有打扰但富有成效。”

终于到了正式试验的那天,周围的同事纷纷和王虎林打招呼。

“感觉咋样?紧不紧张?”

“紧张啥?我们都确认过好几遍了,肯定没问题!”王虎林面上风轻云淡,但手里却攥出了汗。

虽然在试验前已经进行了完备的预测和评估,但在试验结果完全出来之前,谁也不敢打包票。

这样紧张的时刻反复上演,直到最后的垂直起飞工况带复材系数的机体结构静力试验圆满完成,王虎林才总算放松下来。

AC332全机静力试验,哈飞不仅突破六自由度静定约束设计、模块化试验加载设计、被动加载点误差控制设计,先后完成8个典型临界工况的全机静力试验,还首次利用直升机全机强度虚拟试验技术,完成试验合理性分析、试验响应预测、试验风险评估等工作,实现结构强度新技术的工程应用。

“当前,我们已建立了包括部分物理试验环境在内的AC332直升机全机静力虚拟试验模型,不仅可以应用在AC332上,也可以广泛应用在哈飞未来的各型直升机设计与试验中。”王虎林眼中充满光亮,“每一点收获,都是成长。”

来源 | 航空工业哈飞

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