文/侯芝富(山东超越纺织有限公司)
生产差别化纤维纱线,因具有多品种、小批量、质量优、档次高等特点,其纺纱工艺设备在生产使用过程中,会出现一些不适宜的情况,必须依据新的品种结构生产需求,在节能降耗,提质增效,创优革新方面,对原有设备设施的不足现状,进行创新改造,以满足新型功能性纺织产品的生产需求。
现对我公司近年来在纺纱设备设施使用中,出现的不适宜部分,进行革新改造的几项措施简述如下。
1 清梳联A186F型梳棉机降低生条不匀率的改造
我公司清梳联设备工艺流程为FA002A型自动抓棉机→FA022-6型多仓混棉机→FA106型开棉机→CFC型连续给棉系统→JF1171C型棉箱→A186F型梳棉机。
理想的梳棉生条定量控制是控制喂入棉层,均匀一致的喂入量。 KT-III型自调匀整装置是一种侦测喂棉厚度,即时管制喂棉罗拉速度,使通过刺辊,锡林的纤维量几乎均恒等量,这不仅能有效控制棉条重量波动,还能保持分梳效果处于最佳状态。
KT-III型自调匀整系统不仅控制棉层喂入,同时侦测输出棉条重量,并传输此信号至电脑CPU作评比微调,形成一个梳棉生条重量不匀控制,形成前后管制的闭环控制系统。 KT-III型自调匀整装置,安装在给棉罗拉直径100mm的高速高产梳棉机上,效果更好。 采用后给棉罗拉两点加前监测点,三点闭环控制,较KT-II型自调匀整装置后给棉罗拉两点式控制,性能更为先进。 原使用1: 60涡轮减速机,梳棉生条重量不匀率不稳定,纱线质量波动较大。 为提高生条重量不匀率,对原有匀整部分部件进行改造,提高灵敏度,升级为1: 500CH28-18型摆线减速机。 改造实施后,生产出的生条质量稳定,生条重量外不匀率可控制在2%以内。
2 梳棉圆笼滤尘机组节能改造
依据我公司设备排列布局,1台梳棉除尘机组JYFL-Ⅲ-27型滤尘设备,可用于20台梳棉机除尘使用,该20台梳棉机,又分为4条清梳联生产线,可同时生产4个不同品种。由于生产差别化纤维多品种,小批量特点,按前后工序生产品种计划供应进度,同台梳棉除尘机组,所供4条清梳联生产线的梳棉机,各品种机组生产停开车时间不同,只要4条清梳联生产线的梳棉机,未同时开车生产,梳棉除尘机组仍在满负荷运转,会造成大量滤尘机组能源浪费。
对梳棉除尘机组及送风管道设施进行改造,采用JF1500-U, DC24V型压力变送器,自动恒压控制截止阀,其电磁阀型号EV1 7/9,200VAC;并在55KW电动机滤尘机组控制箱内加装汇川IDC500-4T37G,AC380-480V,50/60HZ变频器调速。依据梳棉机开台状态,未生产的机台梳棉送风管道,自动恒压控制截止阀会自动关闭,生产的机台梳棉送风管道,在保证生产正常气压的前提下,滤尘机组控制箱内变频器会自动降速,同台梳棉除尘机组所供梳棉机,非全机台同时运转时,所用电力能耗可降低10%至30%。
3 滤尘吸风量控制梳棉主机运行革新改造
针对我公司A186G及A186F梳棉机与JYFL-Ⅲ-23除尘机组,单独控制运行,互不关联控制的情况,当除尘机组未开车运行或中途停止运行时,滤尘风量达不到工艺限度要求,梳棉机仍开车独立运行,产生的短绒粉尘未能及时排查,不能有效保护棉网质量,会产生大量棉结疵点,尤其棉网清洁器挂花堵塞后,影响质量更为严重。
为彻底解决因滤尘吸风因素,影响棉网质量问题,进行梳棉机防吸风口堵塞负压开关自动控制。在梳棉机滤尘管道加装YS102-100,100-1000pa,250VAC压差控制器,使梳棉机与滤尘系统关联控制,当滤尘风量压力达不到工艺限度要求时,梳棉机不能开车或自动停车,有效保护了棉网质量,棉纱疵点大幅度减少,杜绝了滤尘机组未开车运行,梳棉机仍在运行生产的被动局面,棉网质量得到了有效控制,滤尘吸风因素影响棉网质量问题得以彻底防范。
4 THFA4433粗纱机进行四电机电脑控制改造
THFA4433粗纱机使用主传动变速箱、换向箱、快速复位减速箱、捻度传动系统的各种齿轮、绝对值编码器系统。粗纱机后使用上铁炮、下铁炮、铁炮皮带智能控制系统、锥轮控制机构。存在张力、捻度、定长不精确、不稳定问题,影响半成品质量和粗纱使用率,造成品种翻改时工作量大耗时多和粗纱头浪费。
对THFA4433粗纱机进行四电机电脑控制改造,采用四电机分部传动形式,电机直接传动罗拉、锭翼、筒管、龙筋升降等四大运动,通过专有技术的粗纱程序控制器(PLC) 和变频调速技术,实现四电机的同步运动,完成粗纱卷绕,保证纺纱张力的适宜和粗纱卷装成形的良好。
由程序控制器(PLC)、多个高精度的旋转编码器和CCD张力检测装置组成粗纱张力的自动闭环控制系统,进行实时监测、反馈,通过可靠的张力控制数学模型,实现整个纺纱过程的数字化控制,确保以最佳纺纱张力进行纺纱,有效抑制开关车细节的发生,纺制成高质量粗纱。
断电保护功能可使机器在外部电网突然断电时正常停车,避免造成整台车细节或断头。适位停车功能确保每次停车时锭翼停在同一个方便操作的位置。满纱定长、定位、定向停车,方便操作,精确控制卷装长度,提高生产管理效率。新型无锥轮粗纱机,具有主传动机械结构简单、机电一体化程度高,采用全封闭高速锭翼,主传动采用圆弧齿同步带传动,高速运转平稳、噪音低等特点。可操作性强,可实现人机对话,自动化高、灵敏度高,纺纱线质量大为改善,品种翻改时工作量小耗时少,粗纱断头率大幅降低。
5 细纱紧密赛络纺负压风机电机与细纱机主电机程序联动改造
期初,我公司对FA506型细纱机进行HFJ紧密赛络纺设备技术改造后,发现紧密赛络纺系统负压吸风电机,与细纱机主电动机独立控制。当紧密赛络纺负压风机未运行或中途停止时,细纱机主电机正常运行;当细纱机主电机停止运行,而紧密纺负压吸风电机仍在运行,使紧密赛络纺成纱质量,造成疙瘩纱及煤灰状节纱等大量纱疵,严重影响产品质量。
针对紧密赛络纺系统负压吸风电机,与细纱机主电动机独立控制,互不关联造成的质量影响,在细纱机电气控制箱内,加装DH48S-Sac220V电气元件,串入细纱机主机低高速接触器线圈回路中,根据生产工艺要求,时间在0.1s~30s范围可调整,保证了紧密纺负压吸风电机变频器达到工艺设定速度后,细纱机主电机才能运行开车,杜绝了二者互不联动造成疙瘩纱及煤灰状节纱等大量纱疵,确保了紧密赛络纺的成纱质量。
6 细纱机进行S2+电子升降机构改造
细纱机传统式机械成型机构,存在管纱成型容量不足,机械式成型机构调整不当,会在自络工序出现管纱退绕脱圈现象,既影响成纱质量,又造成回丝消耗浪费。细纱机原有纱线卷绕成型结构存在一定缺陷,比如:纱线卷绕成型结构在卷绕成型时,不便于对纱线进行限位以防止纱线脱圈,导致纱线在卷绕成型过程中极易出现位置偏斜的不良现象,且不方便对卷绕成型后的纱线进行快速退绕,进而存在一定的使用缺陷。
因此,必须进行一项避免纱线脱圈结构改造,以便于解决管纱成型容量不足及管纱退绕脱圈的问题。将细纱机机械成型机构,含琵琶架、涡轮箱、成型凸轮、升降齿轮去除,技术改造为S2+电子升降机构,细纱管纱容量可提升20%~27%,产量提高15%,彻底解决了后工序管纱成型容量不足及管纱退绕脱圈的问题,自络生产效率同时提高12%,回丝量大为降低。
7 SMARO自动络筒机张力装置及捕纱器改造
后纺工序所使用自动络筒机设备型号部分为SMARO自动络筒机,生产过程中易出现张力装置回转不灵活夹带回丝,捕纱器堵挂回丝现象,运转挡车工操作清洁处理不及时,时常出现筒纱内纱线附带回丝现象,影响织机生产效率和会造成布面破洞疵品。原有张力调节机构及捕纱装置在使用时,不利于准确控制张力大小变化,无法准确发挥纱线输送时的张力变化范围,需要进行一项张力调节机构及捕纱装置技术改造,以便于设备发挥良好的使用性能 。
改造的目的在于提供一种性能完备纱线输送张力调节机构,对管纱纱线输送时的张力调节简单便捷,且调节后还能通过纱线输送张力调节转辊位置调节得当,从而准确控制张力调节的变化,以保证纱线输送的合理与稳定,解决张力装置回转不灵活夹带回丝及捕纱器堵挂回丝现象的问题。
针对存在的问题,对SMARO自动络筒机的原有张力装置,进行柔性张力装置改造; 将矩形捕纱器出口,改为圆形捕纱器出口。 改造措施实施后,张力装置回转灵活,捕纱器开口吸风量明显加大,张力装置夹带回丝和捕纱器堵挂回丝问题明显解决。
8 结语
对纺纱设备设施进行针对性革新改造,首先要结合生产品种结构特点,及设备设施在使用过程存在的问题和弊端,选择适宜的的设备技术改造方案措施,从提高质量,降低消耗,减少用工,提升效率,保障安全各环节出发,使革新改造后的设备设施发挥良好的先进性能。实践证明,我公司进行的七项改造,在改造后能保持良好的运行状态,提高了纱线质量水平,达到了预期的改造效果。
编辑:纺织大学堂
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