关停427天的曙古112井重新上岗,目前日产液24.4吨,日产油3.9吨。10月以来,中国石油辽河油田曙光采油厂聚焦提升长停井开井率,筛选出油藏具备潜力共712口长停井进行分批次、分阶段恢复,目前已复产21口,恢复日产能力13吨,为该厂年底收官和明年起步产量提供重要资源保障。

经过近50年的开采,曙光油田老区油井由于油层水淹、高周期吞吐低压低产、油层出砂及套管变形等多种原因,停产井数量不断攀升,油井开井率呈现下降趋势,稳产难度日益加大。截至9月末,该厂停关井数量达1668口,占油井总数的40%,影响了油田开发整体效益。

为积极应对老区递减加速、方式转换接替不足的双重挑战,该厂扎实推进“9432工程”,全面开展长停井大调查。技术人员立足油藏潜力和井况问题逐井摸排,强化地质工程一体化,坚持与套损井、出水井治理、稀油井网完善、稠油剩余油挖潜和方式转换相结合,重新评价油藏状况、分析开发效果、落实井筒条件,确立不同类型的治理技术思路和对策。“我们综合评价调整潜力大小和恢复难易程度,在效益评价基础上优选37口长停井率先开展治理,早上措施、早见成效。”地质研究所技术人员表示。同时,该厂未雨绸缪,选择100口潜力井作为储备,为明年“净减长停井200口”工作目标打下坚实基础。

“目前已经有15支大修队伍搬上作业,还有5支队伍将陆续补充,预计今年可投产25口。”该厂采油管理科相关负责人介绍。治理过程中,技术人员和生产管理人员密切合作,加强现场管理,紧盯方案实施情况,严格落实相关资料,确保措施准确有效。目前,已累计作业11口,年底前37口长停井将全部治理完成,预计恢复储量236万吨。

下一步,该厂将持续以硬增储硬稳产为中心,强化精益管理,精准施策,利用补层、气体辅助吞吐、优化注汽等多种手段,科学分类加快长停井复产;同时强化动态跟踪机制,确保每一项措施都能落到实处、见到实效。