“CCUS这个领域,辽河油田没有成熟的经验可以借鉴,对我们是一项全新的尝试和挑战,过程虽艰苦,但现场运行和安全管理的过程为我们积累了丰富的经验。”11月25日,中国石油辽河油田兴隆台采油厂采油作业六区区长马成龙在双229块CCUS循环注入站联系点检查座谈时谈到。
截至2024年11月25日,双229块CCUS循环注入站已安全平稳运行392天,累计处理伴生气1668万方,累计液化二氧化碳0.82万吨,累计注入液态二氧化碳7.5万吨,阶段埋存量4.95万吨。
因其独特的工艺流程设计以及二氧化碳特有的相态属性,投产后面临了一系列的管理难题,该区逐一攻克。
循序渐进,破解运行难题
投产初期,进站的二氧化碳气量较低,通过之前“点对点”二氧化碳注入经验,创新性地构建了一套二氧化碳补气系统。该系统依托于试注现场遗留的液态二氧化碳储罐,通过增设气化器和加热炉,实现液态二氧化碳的有效气化,并成功将其汇入外输系统中进行补气。
二氧化碳补气系统正式投入运行,与自产气混合后,能够满足二氧化碳压缩机及冰机的安全稳定运行,实现了捕液注全链条运行。
然而随着注气效果的显现,进站压力随之升高,系统压力处于极限状态。该站采取分段录取压力的方法,精确地识别出了压力波动的关键节点,在兴六转缓冲罐出口后端安装自动调频泵。通过这一流程优化,循环注入站系统压力成功降至0.40兆帕,采出井井口回压降至0.60兆帕,有效实现了采出井降压增油的目标。
随着11口注入井的连续注入,对应受效井产出气量增加,部分时段外输气二氧化碳含量超过3%的标准。为确保安全运行,他们紧急将含碳外输气进行排空处理,但导致日损失天然气量达到1.2万方。
他们又果断出手,从“单抽”切换至“双抽”生产模式,提高吸附效率,有效将外输气系统中二氧化碳含量控制在3%以内,并且实施分离含碳外输气方案。CNG收气项目启动投产,此举彻底实现了循环注入站含碳外输气与轻烃厂气系统的“脱钩断链”。目前,已实现日回收天然气1.5万立方米。
化繁为简,强化基本技能
“刚才我们在现场完成了压缩机和冰机自动启机,现在我们复盘一下自动启机的要点,重点看一下几个关键数据点的操作。”站长王志朋的CCUS“精品小班课”从去年跟建跟学专班成立至今,仍在继续。
循环注入站是四新工艺站场,与管理采油站所需的的操作技能完全不同。为进一步夯实员工基本功训练,该站技术人员时常聚集在一起研究各类设备技术规格书,编制修改操作手册。在技术人员的带领下,通过摸索系统平稳运行参数范围和重点设备的维保规律,班站基本实现自主运维,同步完成站场标准化工作,全年迎接油田内外参观座谈调研20余次。
该站“化繁为简”地通过学练结合、复盘分享、激励等强化技能提升的手段,有针对性培训引导员工学好新技术、练熟新技能,常态化开展全员岗位练兵,提高全员操作技能水平。
在今年采油厂“大培训、大比武、大练兵”活动中,该站获评优胜班组,参赛选手成绩均名列前茅。
曲突徒薪,守牢安全堡垒
安全是一切工作的前提和基础,尤其该站不只有原油和天然气常规油气站场的危险因素,还兼具液态二氧化碳的低温、高浓度中毒窒息特殊属性的危化品。
强化员工安全意识、提升安全能力、落实安全责任、制定安全措施,亦是该站保障生产的重中之重。
该站从“安全五问”和“班前会”入手,每天随机提问当班员工班站运行的关键参数和风险点源,提升全员安全生产意识。重点针对设备工艺原理、设备操作规程、设备应急处置开展“每日一学,每周一练,每月一考”的培训模式,取得了良好成效。
同时,该站把消除事故隐患、应急能力提升作为员工的“必修课”,定期组织应急演练,全年共完成应急演练20次,进一步提升应对各类事件的应急处置水平,全年共开展自主安全检查48次,迎接集团、油田公司体系审核及其他专项检查5次,整改问题244个。
(代雪骄 王志朋 )
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