剑江化肥厂是一个年产合成氨70kt的小氮肥厂。脱硫采用以纯碱为吸收剂,东狮牌888为催化剂的湿式氧化法脱硫,进口H2S:5.0-6.0g/m3,出口H2S<0.05g/m3,两级脱硫且双塔串连,采用连续熔硫工艺。一级脱硫塔:Ф3500mm×H30000mm,硫塔内装格栅填料12m,二级脱硫塔Ф5400mm×H39000mm,内装散装填料11m。
该厂由于工艺、设备及操作上的一些问题,使辅料碱消耗特别高。在进口H2S:5.0-6.0g/m3时,其正常的耗碱为3.0-3.5T/天左右,2006年1、2、3月累计耗碱为328T,即:109.3T/月,3.64T/天,最低耗碱为3.0T/天,按日产合成氨210吨,每天耗碱3.0吨,每吨碱1700元计算,其费用如下:
吨氨成本:3.0吨×1700元÷210吨=24.28元/吨氨
每天成本:24.28元×210吨=5098.00元/天
每月成本:5098元×30天=152940.00元/月
每年成本:152940元×12月=1835280元/年
该厂脱硫碱耗高,引起了该公司领导的高度重视,于2006年5月8日向长春东狮科技(集团)有限责任公司(原长春东狮科贸实业有限公司)发出了能否帮助降低脱硫碱耗的支援请求。东狮公司于5月10日派出技术服务人员前往该公司进行处理。于2006年5月11日达到该厂,及时与生产部、净化车间相关人员取得了联系,并到生产现场逐一了解情况,发现了问题的根源,并果断采取措施,拿出了具体解决问题的方案,于5月12日开始实施,其实施结果见表1、2。
双方技术人员密切配合,从工艺、设备和操作等三个方面着手,5月12日开始优化调节,碱耗明显有所好转,由原来的3.0 t/d降至2.25 t/d,从5月13日开始碱耗就达到了该公司的要求,至5月21日连续近10天没有反弹。这一优化调节为该公司创造了很高的经济效益。 在方案实施过程中,该厂一再要求在降低碱耗的同时,必须保证总碱>0.4 N,并保证系统出口H2S含量<50 mg/m3,系统脱硫效率基本不变。
按日产合成氨210 t,每天耗碱2.25 t,每吨碱1700元计算费用,则
吨氨碱耗成本:2.25×1700÷210=18.21元下降:6.07元
每天成本:18.21×210=3824.00元下降:1274元
每月成本:3824×30=114720.00元下降:3822元
每年成本:114720×12=1376640元下降:458640元
另按每天降低750 kg计,一个月降低了225 t,全年可节约纯碱270 t。
事实证明,无论使用何种催化剂,如果工艺、设备或操作管理跟不上都有可能出现诸多问题,我们认为,出现问题并不可怕,可怕的是不能找出问题的根源。2006年第1~3期脱硫技术脱硫技术2006年第1~3期湿式氧化法脱硫技术的发展状况及有待解决的问题的根源。
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