近日,中国石油辽河油田曙光采油厂工艺研究所在曙1-026-363井实施电驱氮气助排工艺,解决这口井能量不足的问题。按照全年规划,该厂将持续加大非烃类气体辅助吞吐措施规模,计划实施250井次,持续改善高周期稠油井生产效果。
针对稠油老区“两高三低”矛盾突出、常规吞吐难以改善开发效果的实际,该厂技术人员通过深入研究“七分九清”等开发理念,对油藏储层再认识,坚持在非烃类气体辅助吞吐技术上下功夫,通过提高地层压力和原油流动性,扩大蒸汽波及体积,改善油井开发效果,达到增产的目的。2024年全年累计实施168井次,实现增油3.6万吨。
为提高措施的针对性和成功率,该厂技术人员专门制定了《分级注入参数设计表》,根据油藏的渗透率、周期末含水等参数,对处于不同区块的油井分别实施氮气辅助蒸汽吞吐技术、二氧化碳辅助蒸汽吞吐技术以及多元复合辅助蒸汽吞吐技术。
以曙1-19-064 井为例,此前低压、低油汽比矛盾突出,常规吞吐油第十一周期生产79.2天,累计产油184吨,油汽比仅为0.07。经过分析论证,按照《分级注入参数设计表》,对该井实施二氧化碳辅助蒸汽吞吐措施。实施后,第12周期产油达到了1788吨,实现增油1604吨,油汽比达到0.6,效果改善明显。
据了解,自年初该厂以来组织实施非烃类气体辅助吞吐措施26井次,措施效果正在跟踪观察。
“目前,通过不断深入研究实践,我厂非烃类气体助排技术发展相对比较成熟,相信在应对高周期油井低产能方面,这项技术将会创造更大的增产贡献。”该厂工艺研究所一名管理干部介绍说。
(文/姜旭沐 胡晓宇 图/胡晓宇)
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