4月14日,在中国石油辽河油田辽河工程技术分公司曙光作业二大队202队修井现场,一台液压增力换向器正以70兆帕的强大压力“撕开”锈蚀多年的井口螺栓,全程无火花、无切割,高效安全。这套由该公司高志文团队自主研发的液压增力系统,以年均创效62万元、提升作业效率40%的硬核实力,成为降本增效的“科技尖兵”。
破局:从“锈蚀困局”到“创新突围”
修井作业中,锈蚀螺丝、卡阻抽油杆、粘连法兰被称为“三大顽疾”。据统计,因螺丝锈蚀导致的动火切割占比达37%,抽油杆卡井次年均损耗超2000小时,法兰粘连无法拆卸井口导致外协切割井口更是十分频繁,传统动火切割不仅耗时费力,更存在井控风险。高志文团队通过分析43口井的拆卸数据发现,90%的卡阻问题集中在15年以上井龄的老井。仅2023年冬季处理杜84区块某井的锈蚀螺丝就耗费72小时。基于此,团队创新通过逆向工程分析,首次提出“液压增力+机械破拆”方案,研发液压增力换向器配合液压扳手(扭矩11000N·m)、抽油杆剪切器(8秒切断Φ25mm杆体)、法兰分离器(30吨推力)形成技术矩阵,彻底告别“以火攻锈”时代。
攻坚:闭环研发锻造“一线智慧”
高志文带领团队扎根一线,运用“现场反馈-工作室改进-再验证”的闭环研发模式。在杜84-XH1001井应用中,团队发现扳手尺寸与现场工况存在适配性问题,连夜设计模块化快拆结构,使单次拆卸效率提升40%。他们还设计了系统核心装置——液压增力换向器,通过U型管增压原理将液压力输出提升至70兆帕,并设置压力自适应缓冲系统,作业风险降低90%。该技术已申报1项国家发明专利,并形成《液压增力系统操作规范》填补行业空白。
创效:从“单点突破”到“生态赋能”
自2024年8月投入使用以来,该系统在兴隆台、曙光等4个作业区应用43井次,累计节约作业时间400小时,减少井控风险作业150小时。液压增力系统助力古潜山区块重点井提前48小时完成检修,为辽河增油添气贡献了辽工力量。更深远的影响是,该技术衍生出液压井口举升、顶丝松动等6项功能,形成系列化解决方案。此外,团队通过“创新工作室+技能擂台”模式培养青年骨干12名,现场操作人员200余名,形成了“创新—创效—再创新”的良性循环。
“创新不在实验室,而在沾满油污的手套上。”高志文团队的实践,正是辽工公司全员创新创效的生动缩影。通过“金点子”孵化机制,该公司年均收集创新提案300余项,将一线智慧转化为生产力,为保障“原油重上千万吨”目标注入强劲动能。
(徐明慧 陈曦)
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