1953年第2期

《机床与工具》1953年第2期是“试造工作”专刊,封面上展示的是东北第十一厂(齐齐哈尔第一机床厂前身)于1952年试制成功的153型单柱立式车床

本期共刊载了14篇文章,设立专刊是考虑到各厂在试造方面水平、态度参差,这对“大规模经济建设”形成了阻碍。

本期重点刊载了苏联专家布罗斯古林(前面提到的“高速切削法”训练班班长)关于新机器新生产掌握问题的报告以及东北第十五厂成功试造6H82万能铣床的总结报告,这些报告也从侧面反映了当时我国机床工具行业企业要么不能生产,要么生产出来的只能作为样品而无法大批量供应工业的境况。同时,也对性能试验、车间装配精度等的标准做了资料汇编

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文章总结了东北第十五厂(齐齐哈尔第二机床厂前身)6H82万能铣床的试造过程与结果。试造工作取得显著成功,积累了丰富的经验。该铣床具备高速切削能力,主轴转速高,进给量可调,能满足不同加工需求。机床设计注重操作便利性,手柄集中布置,减轻操作者疲劳。性能测试显示,铣床在高速切削时保持稳定,各部件配合良好,切削液供应充足,有效冷却工件。

试造过程中,制定了详细的施工计划与技术文件,为后续生产奠定基础。施工组织与管理得到加强,明确了各车间任务与资源需求。人员配备方面,调配了经验丰富的工程师和技术人员,确保试造顺利进行。

试造初期遇到诸多挑战,如部件精度不足、材料代用问题等。但通过优化工艺、改进工装夹具,问题逐步解决。装配工作严格遵循精度要求,确保各部件配合精准。部件加工与装配采用流水线方式,提高效率。

性能测试与精度检验结果表明,铣床精度与性能达到设计要求。空载与负载测试显示机床运行平稳,切削力与功率消耗在合理范围内。工作物精度检验结果符合预期,表面粗糙度与尺寸精度达标。

总之,东北第十五厂6H82万能铣床试造成功,验证了设计合理性与工艺可行性,为后续批量生产提供了可靠依据

1953年第3期

在《机床与工具》1953年第3期中,封面上展示的是上海虬江机器厂(上海机床厂前身)出品的精密镗床。本期共13篇文章,其中有4篇是译文。

本期围绕淬火、退刀等工艺,丝杠、铣刀、铰刀、刀架等设计方法开展了经验推广。另外,首次推出的批评建议栏目,对东北第十五厂第一车间某段长忽视产品质量的问题做了通“刊”批评,批评直白且强烈,且希望该厂领导将处理结果寄给本刊。

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文章介绍了传动丝杠的工艺规程,包括前言、技术条件、施工工序、材料与热处理、精度等级、加工余量与公差、切削条件等部分。

前言指出在批量生产中,传动丝杠的制造存在诸多问题,尤其是弯曲问题,但通过工友和技术人员的努力,已取得一定进展。

技术条件详细规定了丝杠的螺距精度、表面粗糙度、材料硬度等要求。

施工工序涵盖了从下料到最终检验的全过程,包括粗加工、热处理、精加工等步骤。

材料与热处理部分强调了材料选择的重要性,并介绍了几种常用的材料及其热处理工艺。

精度等级将丝杠的精度分为五级,适用于不同精度要求的机床。加工余量与公差部分给出了各工序的加工余量和公差范围。

切削条件讨论了切削液的使用、切削速度的控制等。此外,文中还提供了一些具体的加工技巧和注意事项,如刀具的使用、切削过程中的振动消除等。这些内容为传动丝杠的制造提供了详细的工艺指导,有助于提高产品质量和生产效率。

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