( 紧接上期 )
4、全电控制粗纱机改造后的参数设置
4.1 锭翼转速参数设定
在锭翼转速设定时,输入值范围为100~1300转/分,若输入值超过1300则PLC判定为无效输入,机器仍按低转速运行。
4.2 粗纱定长参数设定
在粗纱定长设定时,其输入值范围为50~6000米。由于纺纱工艺的不同、粗纱定量的不同,达到满纱的长度也不同,工艺试纺时应根据满纱长度确定长。小纺转速的输入值范围为100~1000 转/分,小纱长度的设定范围为≤长度设定,若为零,则按照工作转速运行。在纺某些低捻度品种(如纯化纤)时,为避免龙筋升降速度过快,可使用此功能,在小纱一定长度内以较低的速度运行。满纱转速的输入值范围为100~1200转/分。若满纱转速设定值>工作转速设定值时,电脑自动确认为工作转速设定值,即大纱不降速。本系统提供按长度降速方式,即当纺至设定的剩余长度时,PLC通过变频装置自动控制锭翼电机的转速,通过多级降速逐步降低锭翼速度,并同时控制卷绕电机以及升降电机也相应降速,确保各电机速度同步运行,满足纺纱工艺的需要。
4.3 粗纱捻度参数设定
在粗纱捻度设定时,可在触摸屏上调整粗纱捻度工艺参数,实时显示工艺各参数界面,根据纺纱品种及工艺要求,确定粗纱的捻度值,在触摸屏纺纱工艺设定界面直接输入工艺所需的捻度值,捻度输入值范围为: 1.0~10.0 捻/10厘米,粗纱各工艺参数调整如图5所示。
4.4 粗纱张力参数设定
在粗纱张力设定时,粗纱纺纱张力的工艺调整参数包括:轴向卷绕密度、卷绕系数、 作用层数、每层厚度、特征系数,卷绕系数相当于铁砲粗纱机的铁砲起始位置。
(1)轴向卷绕密度的设定。根据粗纱工艺设计的定量不同,可从触摸屏纺纱工艺界面直接输入轴向卷统密度的设定值,输入值范围为1~10圈/厘米。该值的大小,对纺纱张力的变化也有一定影响,若设置不适当,会造成粗纱成型不良。轴向卷绕密度的设置主要看第一层纱的轴向排列情况,一般纱层排列好后可以隐约看见筒管底色为适中。间隙约0.5mm,定量重时间隙应适当加大。在更换品种时,必须根据纺纱工艺重新调整该参数。粗纱定量与轴向卷绕密度的关系推荐值仅供参考:一般轴向卷绕密度 P的经验公式:p=C/√Ntc为常数,其值为85~90,,当粗纱捻度大,纤维弹性差时,C值宜大,反之宜小。
(2)卷绕系数的设定。实现粗纱卷绕的条件是V前罗拉=V筒管卷绕,在实际纺纱过程中,为使纺纱段粗纱条得到一定的假捻度,在假捻器上必须有一定的正压力,因此,必须给粗纱一定的张力,从而防止意外伸长,保证卷绕成一定形状的粗纱,便于装卸运输,即筒管卷绕速度必须略大于前罗拉输出速度。
(3)每层厚度的设定。在试纺小纱张力合适后,继续纺中、大纱,观察张力变化情况,张力偏大,将每层厚度调大,张力偏小,将每层厚度调小,直到能顺利纺成大纱位置。每层厚度主要用于对中纱张力的调整,具体设定值以实际纺纱要求为准。一般粗纱定量在5.5克时,每层厚度值约0.35,5克定量每层厚度约0.3左右,4克定量,每层厚度约0.27,含涤品种比纯棉品种每层厚度值小,因为品种成分多变,所以需要根据实际情况进行调整。参数的修正量以0.001为数量级进行调整。也可以参照经验公式:每层厚度≈10/ (5~6) /P (其中P为轴向卷绕密度),先初计算作为初始估算设定值,在纺纱过程中再进一步调整至精确值。
(4)特征系数的设定。粗纱在卷绕过程中由于压扁系数的作用,卷装直径与卷绕并不成线性比例,特征系教是对粗纱张力进行修正,该参数对大纱的粗纱张力影响尤为明显,数值越大,粗纱张力越小。 由于定量不同,捻度不同,粗纱压扁系数也不同,因而不同的品种应采用不同的特征系数。在试纺过程中,应设置适当的特征系数,以保证粗纱卷装里紧外松,若大纱时张力偏松,应将特征系数调小。若大纱时张力偏紧,应将特征系数调大。一般初设数值900,调节数量级30~50,数值350时比900时,张力松。
(5)加捻系数的设定。加捻系数设置范围为:0-20,纺常规纯棉精梳或普梳品种时,不需要此功能,可将加捻系数设置为0。在纺低捻度的纯化纤品种时,落纱超降过程中,容易出现纱条被拉断在锭翼内臂的现象,此时可利用此功能,设置加捻系数,在定长到落纱前,机器自动满绕至锭翼设定的圈数,再超降,可防止纱条拉断,有利于下一次生头。加捻系数与满纱长度和手动切数系数具有相关性。一般正常卷装落纱时加捻系数设为6,满纱位置设为250,手动切断系数设为98%,如台面粗纱被拉断,或小纱落纱,需增加加捻系数,可增加至8或10。一般手动切断系数设置为98%,如需要增加留尾纱的长度,进入高级功能中的调试功能界面,修改手动切断系数,数值减小,留尾纱长度增加。如果尾纱长度增加,不能正常断头,再修改满纱位置,数值在250基础上增加。
(6)张力检测装置的设定。调整卷绕系数、每层厚度与特征系数,观察一落纱的张力实际值的波动范围,直至CCD监测到的张力值在一个较小的范围内波动。根据CCD监测到的张力值,输入一个适当的张力设定值,并将张力控制设置成ON状态。电脑能够结合上述所设置的参数值,自动设置成恒张力纺纱状态。当检测到的张力值超过CCD的监控范围时,电脑自动将张力调整到预定值。在正常纺纱过程中,实时显示界面显示的实时纺纱张力,为被测三锭中张力值的平均值。因此,当张力控制为ON时,被测的三锭均应正常纺纱,电脑可自动将纺纱张力调整到一个比较合适的值。若车间的温度、湿度变化很小,则张力控制基本不起作用,车间的温湿度变化比较大时,则张力控制逐渐发挥作用,程序内部自动将张力控制量叠加到每层厚度上,在进行一次龙筋超降操作后,张力控制量自动清零。
调整卷绕系数、每层厚度与特征系数,观察一落纱的张力实际值的波动范围,直至CCD监测到的张力值在一个较小的范围内波动,根据CCD监测到的张力值,输入一个适当的张力设定值,并将“张力控制”设置成“ON”状态。电脑能够结合上述所设置的参数值,自动设置成恒张力纺织状态。当检测到的张力值超过CCD的监控范围时,电脑自动将张力调整到预定值。在正常纺纱过程中,“实时显示”界面显示的实时纺纱张力,为被测三锭中张力值的平均值。因此,当“张力控制”为“ON"时,被测的三锭均应正常纺纱,电脑可自动将纺纱张力调整到一个比较合适的值,若车间的温度、湿度变化很小,则张力控制基本不起作用;车间的温湿度变化比较大的话,则张力控制逐渐发挥作用,程序内部自动将张力控制量叠加到每层厚度上,在进行一次龙筋超降操作后,张力控制量自动清零。
4.5 粗纱卷装参数设定
(1)生头位置的确定。粗纱机落纱后下龙筋超降位置为龙筋升降动程记数的0位,以mm为单位。试纺前,先将生头位置初步设置为100,试纺一锭,插上筒管,按龙筋上升按钮,龙筋停止后,若压掌孔中心在筒管绒带位置以上,则将生头位置的数值调大;如在压掌孔中心在绒带指位置以下,将生头位置的数值调小,直到压掌孔中心与筒管绒带位置平齐为标准,以确保正常纺纱过程中,始纺时粗纱头自动粘连在筒管绒带上防止产生粗纱飘头。
(2)插管位置的设定。设定插管位置时,如使用无香蕉锭尖的锭翼,则需设定插管位置,范围为20~100mm。粗纱卷装长度由成型长度确定。上限长度是指筒管绒带以上的粗纱高度。试纺前,例如,先将成型长度初步设置为390,上限长度设置为25(即在筒管绒带以上的粗纱高度为25mm,筒管绒带以下的粗纱高度为390-25=365mm)。开车试纺2层纱,观察筒管上所缠绕的粗纱的排列位置,若认为上下两头露出的筒管偏多,再试将成型长度加大上限长度减小。调节好两参数,机器再进行一个超降过程,两参数才会被确认输入。
(3)成型角度的确定。粗纱工艺成型角度为20°∽40°之间,由于所纺纤维和品种的不同,粗纱的成型角度也不同,应选择既能满足粗纱成型好,又能最大限度地将粗纱成形角度加大,一般粗纱成形角度设置为30°,粗纱成形设定如图6所示。
图6 FA457粗纱成形工艺设定图
(4)满纱位置的确定。若需使粗纱满纱后再卷装的中间位置,将满纱位置设置为250。可根据试纺后落沙情况,再作调整,若需使停车位置下移,则将该值调大,若需使停车位置上移则调小。
4.6 粗纱总长度参数设定
粗纱达到精确停车及准确落纱。同机台粗纱落纱长度误差在1 m以内,有效提高粗纱生产的各项管理效率,有利于细纱整体更换粗纱。
5、粗纱机改造后全电控制系统功能优势
5.1 可设定粗纱总长度,达到精确停车及准确落纱
同机台粗纱落纱长度误差在1 m以内,有效提高粗纱生产的各项管理效率,有利于细纱整体更换粗纱。
5.2 粗纱车定位功能
能够将132锭锭翼同时停在一个合适的纺制位置,挡车工更换粗纱简便,减少粗纱头,降低白花,提高生产率。
5.3 伸长率测试功能
方便用户考核伸长率指标,降低粗纱条检测时间,提高生产率。
5.4 纺纱速度的分段设置
设置分小纱转速、正常工作速度、满纱速度;小纱速度可调,考虑对筒管的兼容性,防止产生跳管现象;满纱降速则可满足不同的品种、配棉、捻度等纺纱的需要,在保证粗纱条质量的前提下,降低断头,减少挡车工作量,同时保证产量。
5.5 工艺配方存储功能
改造后的粗纱机能存储30多个品种,可以随时调用或者进行部分修改后再使用,方便改台。
5.6 纺制粗纱达到定长时扯断粗纱功能
在粗纱机纺强、弱捻等新的差异化纤维时,确保纺满粗纱落纱时,锭翼与罗拉配合自动扯断纱头,并能够确保留有合适长度的尾纱,从而提高粗纱效率及挡车工的工作效率。
5.7 参数修改记忆功能
各项数据记录参数的修改过程和相关数据,便于各参数和质量的查询和追溯,同时便于管理粗纱工艺。
5.8 节能功能
所纺品种不同清洁要求也就不同,根据要求能设置吸吹和吸棉风机启停时间,从而节约用电消耗。
5.9 假捻功能
纺化纤品种时,可以实现自动拉断头,大大减轻了挡车工的工作量。
5.10 粗纱车定位功能
能够将132个锭翼同时停在一个合适的纺制位置,挡车工更换粗纱简便,减少粗纱头,降低白花,提高生产率。
6、粗纱机改造后的使用效果
6.1 设备生产效率明显提高
粗纱机器经过改造后,设备故障率降低,设备正常运转率明显提高;机器运转速度从原来的600r/min~800r/min可以提高到1000r/min,转速提高10%~20%;机器运行稳定,全台断头少,值车工平均看台数增加,劳动强度降低,单台产量明显提升。
6.2 粗纱机改造后质量指标更加稳定
改造后粗纱张力差异小,台差锭差也相应减少,粗纱半成品质量更加稳定,粗纱条干CV值、粗纱重量不匀率、粗纱伸长率、捻度不匀率、粗纱张力等质量指标明显改善,百锭时断头率下降30%,改造后因张力设计数据准确,全面避免了设备突然停车引起的全车断头现象。
6.3 故障率降低,机配件消耗减少
6.4 人员用工减少
改造后我公司并粗维修人员由5人减为3人(5万锭/车间)。
6.5 粗纱转速提高,产量增加
车速由原来22m/min提高到25m/min,台时产量可提高8kg左右,每台车每月可增产5t左右。
6.6 粗纱生产效率提高
经计算,原来粗纱机故障处理每月维修时间在20h左右,每月造成的产量损失在1.2t,改造后基本没有故障发生,相当于每年增加了15t的产量。
6.7 生产成本节约
粗纱断头及坏纱的减少、经计算改造后每月可节约物料成本1000元/台左右。
7、结 语
FA457粗纱机在进行全电控制系统改造后,机械结构简单,改造费用低,维修方便快捷,有效降低了机械故障率的发生,生产效率得到明显提高,降低了保全工和值车工的劳动强度,节约了机配件维修成本和物料成本,改造后设备运行正常,产品质量稳定,达到了设备改造预期设想的良好效果。
来源:张庆军(东营市宏远纺织有限公司)
编辑: 中国纱线网,转载请注 明出处
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