众所周知,棉纺行业中前纺质量是生产过程成纱质量控制的基础,及时分析前纺质量管理中存在的问题,对稳定和提升成纱质量,减少纱疵、降低粗纱断头有很重要的意义。为了稳定和提升成纱质量,我企业在末并工序加装了乌斯特自调匀整系统,充分发挥乌斯特UQA自调匀整的功能,建立了末并大粗节报警分析制度,控制末并质量,以减少棉条中的纱疵,降低粗纱断头。
1.末并工序大粗节产生的原因及危害
1.1大粗节产生的原因
(1)胶辊粘花、带花、粘棉蜡导致粗节疵条。
(2)因设备问题出现棉条机械波而出现连续纱疵,如棉“老鼠”、疙瘩条子等。
(3)操作不当出现毛条、接头搓头等疵点。
1.2末并大粗节危害
(1)疵条造成粗纱断头增加,在细纱工序产生长粗节。
(2)大的粗纱纱疵造成细纱断头、出硬头、白风箱花增加。白风箱花回用比例增加,又会造成短绒率增加、棉结增加,最终导致成纱条干恶化。
(3)络筒回丝率增加,捻接次数增加,最小强力降低,影响络筒生产效率,增加成本。
2.大粗节控制系统的构建
利用乌斯特UQA自调匀整系统在末并工序建立末并工序大棉结检测、记录、拦截(大节停车)分析制度,从而达到控制疵点提升质量的目的。
2.1乌斯特UQA自调匀整两大功能
2.1.1自调匀整功能
(1)精准末并条子重量控制。
(2)改善条干CV%,控制支数内不匀、外不匀。
(3)尽可能控制棉条内纤维根数的一致性。
2.1.2在线监控功能
(1)持续的对棉条质量指标进行监控。
(2)棉条质量超出设定范围,就触发报警。
2.2发挥乌斯特UQA自调匀整的功能,优化各工艺参数
2.2.1主要自调匀整参数的设定
(1)死区长度(匀整点)设定
从入条检测点到主牵伸区纤维变速点之间棉条走过的距离。这个值调整合适与否直接影响到自调匀整的使用效果。为保证匀整系统正常稳定的工作,在以下情况下时要进行调整:改变罗拉隔距、改变预牵伸倍数、更改原料等,死区长度(匀整点)需要进行理论计算并根据FP信号进行调整验证。我公司通过反复验证死区长度设定为1380数值最佳。
(2)放大倍数(匀整强度)设定
放大倍数是匀整系统(包括机械或电气)对检测到的棉条信号的相应程度,是自调匀整比较重要参数之一。放大倍数出厂默认值为100%。正确的放大倍数必须是在测定完成TG 零点电压和输入准确的死区长度之后获得。通过反复验证我公司放大倍数设定为100%。
通过棉条厚度、牵伸倍数变化率、牵伸倍数这3个参数的在线显示,可以看到牵伸变化的情况,反映出头并条子重量波动情况。
2.2.2主要在线监控质量数据界限值设定
(1)A%S(100m棉条支数偏差)设定
我们公司生产的普梳针织纱,要求在线条干变异系数CV(1m)控制在0.5-1.0%以内,因此A%S停车设定为3.0%。
(2)TP粗节质量超限停车界限(最小长度为2cm)设定
出厂推荐为25%,通过试验优化,设定粗节记录界限为15%,粗节停车界限为17%。
4.大粗节报警分析系统的建立
充分发挥末并乌斯特UQA在线检测功能,对在线棉条时时监控,通过每2小时的大粗节记录、大粗节停车,检查末并机棉网,识别大粗节,确定所在的位置,查找头并、梳棉机台异常眼,立即关车处理问题机台,从生产线上将问题棉条去除,及时止损。
4.1质量关联性试验和验证
经多次试验,末并大粗节质量超限17%以上时便会造成粗纱断头,造成粗纱机效率低下。当大粗节设定质量超限15%时,经过粗纱牵伸后不仅不断,反而会形成3CM以上的纱疵。末并15%以上大粗节设定,纺出的纱疵虽然表面上不很明显但是对于成纱质量是有一定的影响。所以对于细纱牵伸部位使用压力棒时,并条大粗节设定记录为13%,报警停车为15%是合理的。
4.2设定和控制粗纱一落纱断头根数
设定粗纱牵伸区机前断头根数7根以内。
4.3制定企业末并大粗节(TP-N)在线记录显示追踪标准(见表1)
表1 末并大粗节(TP-N)在线记录显示追踪标准
4.4利用在线TP-N图,进行大粗节日常监控和把关
大粗节设定15%进行报警,通过在线记录和把关可以暴露出各工序清洁工作中存在的问题,以便对各工序的清洁周期、清洁深度进行调整,提升车间管理水平和操作水平。具体监控和把关如下:将粗节记录参数调整到13%、大粗节停车报警参数调整到15%,通过TP-N图在线监控检测棉条中出现的粗节,粗节记录≤10个/2小时为正常,当粗节记录达到15个/2小时以上时,为生产异常。生产异常就要进行查找原因,具体查找原因方法为:将粗节记录参数调整到13%、粗节停车报警参数调整到13%,在并条机报警停车时对末并棉网进行检查,通过检查确定疵条所在的位置,确定头并车、眼号,在从头并上去寻找疵条的源头,从而控制疵条的生产。
4.5末并大粗节把关注意事项
(1)根据不同季节、原料回潮率、温湿度变化、当季原料等情况对大粗节参数进行适当调整,确保大粗节尽可能少的流动到粗纱工序。
(2)在遇到突发性的大粗节(棉老鼠)时,停车,按照大粗节处理办法进行原因追踪分析,将棉条全部追回,并加用到盘上进行回用。质量跟进。确保半制品质量稳定。
(3)通过大粗节分析,确定责任落实,并进行责任落实。因清洁不到位、通道挂花产生的考核挡车工。因设备故障造成的疵条并流到粗纱工序的考核值班长和设备包机人,流入细纱工序的则考核车间主任和设备大队长。
(4)车间运转、设备可根据大粗节数量情况对清洁周期、清洁部位、揩车周期进行调整,确保末并在线记录大粗节控制在10个/2小时以内,粗纱一落纱牵伸区断头在7根以内。
5.效果验证、培训和标准化
通过建立健全大粗节分析制度并严格实施,粗纱一落纱牵伸区大粗节造成的机前断头根数全年平均控制在了3根以内。粗纱效率提高到80%以上,络筒回丝率下降到了0.35%以内。粗纱纱疵下降了53.2%,达到了攻关和提高管理和操作水平的目的。同时开展由车间主任对挡车工进行培训,培训方式采用理论和现场实物培训,每月培训2次并把上述制度和方法进行标准化并推广。
6.结束语
企业应充分利用智能化、数字化在线匀整、监测和监控功能,合理设定末并大粗节质量把关门限,改进操作及设备人员查找大粗节的操作方法,合理找出末并大粗节与粗纱机前断头的线性关系,建立健全并条大粗节分析制度,从而可以最大限度地改进和提升前纺条子质量,不断提升企业的质量管理水平。
来源:李晨、李广德、陈增辉、阿依谢姆罕·如则麦麦提、帕提姑丽·苏云、阿布都·外力(英吉沙齐鲁纺织服装有限公司)
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