一、废气来源与成分
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工段
主要污染物
浓度/特征
发酵(酱醪/醋醅) H₂S、NH₃、甲硫醇、异戊酸、醇醚类 H₂S 50–200 ppm,NH₃ 30–150 ppm,异戊酸峰值 120 mg/m³
蒸煮/炒麦/灭菌 油烟(PM₂.₅)、苯并芘、醛酮类 油烟 200–800 mg/m³,粒径 <1 μm 占 60% 以上
包装(瓶/袋热封) 苯乙烯、邻苯二甲酸酯、乙醛 TVOC 100–380 mg/m³,乙醛占 28%
污水处理站 H₂S、甲硫醇、臭气浓度 瞬时 H₂S 可达 1200 ppm,超国标 40 倍
二、废水来源与成分
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废水来源
主要水质指标(未经处理)
原料浸泡、制曲、发酵罐冲洗水 COD 20 000–60 000 mg/L,BOD₅ 12 000–35 000 mg/L,NH₃-N 300–1 200 mg/L,Cl⁻ 5 000–15 000 mg/L,色度 500–2 000 倍
设备/地坪 CIP 清洗水 COD 2 000–8 000 mg/L,pH 3–12,总磷 50–200 mg/L
锅炉软化反冲洗水 & 冷却排污水 高温、高盐,低有机物
三、典型处理工艺流程
1. 废气治理
收集 → 降温除尘 → 化学洗涤(NaOH+NaClO) → 生物滤池/滴滤塔(硫杆菌+假单胞菌群) → 活性炭/光催化 → 在线监测 → 15 m 烟囱
生物滤池填料:树皮:珍珠岩=3:1,空床停留 15–25 s,H₂S 去除率 ≥ 95 %
应急备用:活性炭吸附箱,TVOC 出口浓度 ≤ 30 mg/m³
2. 废水治理
格栅 → 调节池 → 混凝沉淀(PAC/PAM) → UASB/IC 厌氧 → AO-MBR/二级 AO → Fenton/O₃-BAC 深度脱色 → 消毒 → 回用或纳管
厌氧段:UASB 负荷 6–10 kg COD/(m³·d),产沼气 0.35–0.45 m³/kg COD
深度脱色:Fenton 可将色度 1 000 倍降至 30 倍以下
四、典型案例详情
案例 1:华东某年产 12 万吨酱油厂废气深度治理
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项目信息
内容
客户背景 40 个发酵罐,周边 300 米内居民投诉率 30 %
处理难点 风量 120 000 m³/h,高湿高温(45–55 ℃),硫化氢峰值 200 ppm
工艺路线 罐顶密闭软管收集 → 双级化学洗涤 → 2 500 m²生物滤床 → 活性炭应急 → 30 m 烟囱
运行效果 H₂S ≤ 0.3 ppm,臭气浓度 ≤ 18(无量纲),年减排硫化物 120 t,居民投诉归零
案例 2:华南某 5 万吨/年食醋厂高盐高色度废水提标改造
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项目信息
内容
客户背景 老厂 AO 系统出水 COD 400 mg/L、色度 300 倍,需提标至 COD ≤ 80 mg/L、色度 ≤ 30 倍
处理难点 Cl⁻ 12 000 mg/L,色度难降,占地仅 800 m²
工艺路线 混凝沉淀 → IC 厌氧 → AO-MBR → 臭氧-BAC → 纳滤回用 30 %
运行效果 出水 COD 65 mg/L、色度 20 倍、Cl⁻ 8 000 mg/L,吨水运行成本 3.8 元,年节省排污费 220 万元
案例 3:川渝“酱油-食醋”联合厂区废气-废水协同治理
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项目信息
内容
客户背景 新建 3 万吨酱油 + 2 万吨食醋联合项目,距居民区 80 m
处理难点 发酵异味(三甲胺)、高 COD 清洗水 10 000 mg/L
废气工艺 旋流板塔降温 → 生物滴滤 → UV 光催化 → 15 m 排气筒,VOCs 去除率 92 %
废水工艺 格栅 → 气浮除油 → UASB → AO-MBR → 次氯酸钠消毒 → 回用 50 %
综合效果 总投资 930 万元,运行成本 4.2 元/吨水 + 0.08 元/m³气,获省级绿色工厂称号
五、结论与建议
废气:生物法(硫杆菌/假单胞菌)+化学洗涤是主流,投资 80–120 元/m³风量,运行 0.06–0.10 元/m³,适合 ≥ 10 000 m³/h 风量场景。
废水:高盐、高色度是共性难题,“IC+AO-MBR+臭氧-BAC”组合可在 800–1 200 mg/L 进水 COD 条件下稳定达标,占地节省 30 % 以上。
协同思路:废气洗涤液可回调节池,Fenton 副产铁泥经板框脱水后外运水泥窑协同处置,实现固废减量 60 %。
作者声明:作品含AI生成内容
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