文/朱长松 单书杰(临邑恒丰纺织科技有限公司)
单染品种是坯布染色时采用留白工艺,染后布面出现留白效果,做出服装比较时尚,风格鲜明,同时也节省了染色成本;在降低成纱棉结方面,要系统性的考虑良好的机械状态与合理的工艺设计、同时细化操作管理、精准温湿度控制等工作,才能取得成纱的质量稳定。
棉结是成纱的一项重要指标,决定了成纱与织物的品质。因此,要想提高纱线质量,就必须做好生产过程管控,降低棉结。6月、7月、8月份高温高湿季节,近期我公司在生产R/JC/A40/30/30 14.7KSJ品种过程中,成纱棉结+200%在28粒左右处于不稳定状态(表1),10万米纱疵持续在80左右,消耗增加;各车间在降低棉结方面采取一系列攻关措施,最终成纱棉结降低到16粒左右,保证了客户的生产需求;下面将生产和攻关情况进行分享:
1 指标现状
表1 成纱主要指标
2 配棉情况
公司原料采用3129B品级原棉,经测试,原棉棉结在190-360粒/g不等,短绒率在9.5%-14.2%,为降低成纱棉结,我们首先对配棉工艺进行了优化,将配棉棉结控制在220粒/克以下,短绒率控制在12%以下。
表2 粘胶、腈纶纤维主要指标
3 工艺流程
C:FA002A抓棉机→FA035混开棉机→FA025多仓混棉机→FA1106A梳针开棉机→A076F成卷机→FA226梳棉机→FA320预并→HC180条并卷机→HC500精梳机
R/A:和毛间预混→FA002A抓棉机→FA035混开棉机→FA025多仓混棉机→FA1106A梳针开棉机→A076F成卷机→FA226A梳棉机
R/A+C:FA320并条一并→FA3120二并→FA322三并→FA497粗纱机→TH518J细纱机→21C自动络筒机。
4 原因分析
我们首先对一二期不同批号的管纱进行分析,各取棉结样品20个,结果如表3。
表3 棉结分析情况
通过以上数据可以看出,不同批号所存在的问题不一样,需分析原因后针对不同的情况进行针对性的采取措施,首先我们对一期的批号进行攻关。
5 细纱一期批号采取措施总结
(1) 首先试验室通过单机台取纱做逐锭试验的乌斯特指标,确定细纱落后机台。
(2) 由细纱技术人员对反馈落后机台进行实验分析,确认造成落后的因素。
(3) 生产技术处组织相关技术人员对试验结果进行汇总,确定主要原因如下:
① 操作管理不到位:牵伸区清洁差、集聚区集聚槽堵花;负压风箱未执行每次落纱每次清理(影响负压600mpa)。
② 器材使用不规范:网格圈清洗不规范,存放变形;使用周期及车间粉尘多,造成网格圈眯眼,影响负压及集聚区运转不灵活;皮辊在机使用长,未按周期清洗。
③ 牵伸工艺分配设计不合理:浮由区偏大,无法有效控制纤维。
④ 设备保养维护不到位:网格圈张力架损坏、负压管座磨损、集聚罗拉齿轮和过桥齿轮积花、喇叭口偏等。
5.4 通过以上结果分析,我们制定以下整改方案:
(1)操作管理:细化细纱车间运转管理,增加牵伸区清洁次数,严格按清洁计划进度规定的执行,完善考核制度,保证各项工作落实到位。
(2)器材使用
①网格圈:根据对在机机台的网格圈确认是否清洗,对清洗后的网格圈改变存放方式,确保网格圈不变形;结合实际情况合理确定网格圈使用周期;
②皮辊:新皮辊上机必须做乌斯特试验,确认指标在控制范围内方可上机使用;结合揩车周期,定期清洗和调换皮辊,确保皮辊清洁及恢复弹性;
③加强管理:每天对专件器材进行逐台检查,结合上机日期与实际指标两方面进行筛查,保证专件器材的一致性与运转稳定性。
(3)工艺调整:对一期细纱机进行逐台调试牵伸分配,调整上销隔距原49mm调到48mm;罗拉隔距原45mm×65mm调到44mm×64mm;缩小浮游区,有效控制纤维。
(4)设备保养维护不到位:对所有机台进行揩车保养,重点对网格圈张力架、负压管座、集聚罗拉齿轮和过桥齿轮进行检修和清洁维护;开车后有保全人员逐锭检修校正喇叭口和集聚槽位置。
以上问题整改完成后开车重新试纺,确认指标合格后开车;通过以上措施的实施,一期批号的质量指标有了明显改善,+140%棉结由126粒/千米降低到86粒/千米;+200%棉结由35粒/千米降低到22粒/千米。
表4 细纱棉结整改对比情况
6 细纱二期批号攻关总结
(1)器材:通过单唛纺对梳棉、精梳机台的设备状态进行筛查,筛查落后机台及原因,做好针对性整改。
(2)工艺:优化梳棉、精梳机台工艺,针对速度、隔距等主要梳理工艺进行多组试纺,优选最佳工艺上机。
(3)设备:各工序C类扫车计划执行不到位。
(4)操作:运转管理清洁进度执行不到位。
通过以上总结,我们制定以下整改方案:
6.1 清花工段
(1) 对风管进行清理,并制定清理计划。
(2) 对各机台打手及轴头挂花、缠花进行排查清理。
(3) 对棉箱挂花进行清理。
6.2梳棉工段
(1) R/A、C机台由原来的102m/min降速为90m/min,清梳联车速由原来的140m/min降为120m/min,对针布到期超期的车速降为80m/min;
(2) 对R/A、C的机台进行筛查,筛查落后机台5台,进行整机,调整整机复测合格后才能开车;
(3) 突击对14排清梳联进行扫车,扫车后重新交车,对结杂反馈高的机台进行整机。
6.3精并粗工段
(1) 联合厂家对17#精梳进行工艺调整,更换整套锡林、顶梳,钳板隔距缩小到25丝左右,并进行单机试纺,200%棉结在20以内,并对其它精梳机台工艺进行复制。
(2) 制定扫车计划,每天扫车一台。
6.4运转操作
(1) 清花C品种35/106/76凝棉器清洁每天早班清理一遍,35/106落杂点每小时清理一次。
(2) 滤尘每个班对二级进行重点检查,避免清理不到位影响吸风。
(3) 每班对梳棉清洁、尘棒挂花、吸风管等进行重点检查,并把检查结果以照片的形式发检查群,班中对压条轮巡回时进行重点检查,发现切割棉条的进行停车反馈,修复后再开车。
(4) 预并风箱每整点掏,并对吸风不好的进行反馈,条卷刮刀清洁每班做,组长检查。
(5) 精梳每天早班做三台车大清洁,班中顶梳挂花每两小时清理一次。
(6) 并条调整后吸风挡板,开车运行当中大罩盖全部关闭,风箱每整点掏,吸风不好的进行反馈,每班对平台凹凸罗拉进行检查,避免出现设备不良出现切割疵点,牵伸区压力棒每排进行清扫。
(7) 粗纱工序重点检查上下绒布不走的进行反馈检修。
经过采取一系列措施,R/JC/A 40/30/30 14.7KSJ品种棉结水平得到很好的改善,成纱棉结下降明显,+140%棉结由121粒/千米降低到85粒/千米;+200%棉结由28粒/千米降低到16粒/千米,得到客户认可。
表5 前纺棉结整改对比情况
7 结束语
影响成纱棉结的原因是多方面的,应系统考虑,抓好运转管理,专件器材状态良好是基础,良好的机械状态与合理的工艺参数是保证。同时配合适纺温湿度标准的总结与管理等工作,才能保证纱线质量的稳定。
编辑:纺织大学堂
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