巧心思 解大难题
“利用闲置储罐中转,再配合离心泵提速,没想到彻底解决了净液‘消化不良’的问题!”看着改造后顺畅运行的净液回用系统,三友化纤一公司制胶车间主任刘岩露出了满意的笑容。
过去,生产线产生的净液,由于距离储罐较远、管道输送不便会产生富余,而传统的综合利用技术方案会导致额外运输成本增加。
面对这一难题,车间成立技术团队展开技术攻关。经过现场勘察和深入分析,他们提出了一个巧妙的“两步走”方案,建立净液“蓄水池”,并为其安装动力“引擎”,进一步满足生产需求。目前,项目改造已全面完成,实现了净液全部回用,大幅降低了生产成本,每月可创效5.4万元。
生产现场是智慧和效益的源泉。随着化纤公司降本增效工作的深入推进,像这样立足现场、巧用资源、优化流程的“金点子”正不断涌现。职工们坚持问题导向,聚焦生产瓶颈,深挖内部潜力,通过技术革新和流程再造,不仅解决了实际问题,更有效提升了资源利用效率和经济效益,为公司的可持续发展注入了强劲动力。
自制备件辟“新径”
“双效换热器法兰衬层修复完成,经测试无泄漏,可投入使用!”三友硅业氯甲烷车间设备技术员刘宁波向主任杨凤磊汇报道。此次维修,车间首次自主完成制作了衬里备件。
氯甲烷车间瞄准高效率、低成本的“攻坚战”,提出自主制作衬里备件的方案,并迅速组织成立攻坚小组,全面承担方案设计、参数调控、施工检修等各项工作。“如何能在最短时间内制作出合格的衬层”是小组成员必须要啃下的“硬骨头”。小组成员明确分工,通过摸索配料比例、烧制温度、时间控制等因素对制作衬层的影响,克服设备简陋、工艺复杂等难题,经过反复试验、对比分析,最终制作出合格的衬层。这次自制备件,不仅确保生产稳定,还减少了设备采购费用25万元。
办法总比困难多,只要心有所向,就不怕风雨兼程。随着“自己动手修”的一声号令,氯甲烷车间职工主动出击,迎难而上,怀揣“金刚钻”,揽下自主制作备件的“瓷器活”,不断解锁降本增效的“密码”,开辟深挖内潜的新“路径”。(毕娜娜 刘新闪)(唐山三友集团有限公司供图)
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