案例:某大型医用橡胶手套生产企业废气治理项目
项目背景
该企业位于华东地区,年产医用橡胶手套约3亿副,生产过程中产生大量有机废气。随着环保标准日益严格,企业原有简单的废气收集系统已无法满足排放要求,急需升级改造废气处理设施。项目总投资约850万元,设计处理风量为60,000m³/h。
废气成分及来源
废气主要来源于以下生产环节:
浸胶工序
:产生大量含DMF(二甲基甲酰胺)、丙酮等有机溶剂废气
硫化工序
:释放含硫化合物(如H₂S、SO₂)及少量VOCs
烘干工序
:排出含苯系物、非甲烷总烃等有机废气
脱模工序
:产生含硅油雾及少量有机废气
废气主要污染物浓度范围:
DMF:200-500mg/m³
苯系物:50-150mg/m³
硫化氢:30-80mg/m³
颗粒物:50-120mg/m³
处理工艺流程
针对废气特点,采用"预处理+核心处理+深度净化"的组合工艺:
废气收集系统
在各产污点设置集气罩,采用局部排风与整体换风相结合
风管采用PP材质,耐腐蚀设计
预处理系统
喷淋塔
:采用碱液喷淋(NaOH溶液,浓度5%),去除酸性气体(H₂S、SO₂)和部分水溶性有机物
除雾器
:去除废气中的液滴和部分颗粒物
核心处理系统
沸石转轮浓缩+RTO
沸石转轮将大风量低浓度废气浓缩为小风量高浓度废气(浓缩比10:1)
RTO(蓄热式热力氧化炉)处理高浓度废气,设计温度≥850℃,停留时间≥1.2秒
深度处理系统
湿式电除尘
:去除细微颗粒物和酸雾
活性炭吸附
:作为应急保障措施,确保达标排放
在线监测系统
安装VOCs、H₂S、颗粒物在线监测设备,数据实时传输至环保部门
最终效果
项目运行后,经第三方检测机构连续监测,处理效果如下:
非甲烷总烃排放浓度:≤20mg/m³(去除率≥98%)
DMF排放浓度:≤5mg/m³(去除率≥99%)
硫化氢排放浓度:≤1mg/m³(去除率≥98%)
颗粒物排放浓度:≤5mg/m³(去除率≥95%)
苯系物排放浓度:≤1mg/m³(去除率≥99%)
系统运行稳定,年减排VOCs约320吨,满足《橡胶制品工业污染物排放标准》(GB27632-2011)特别排放限值要求。企业年节省排污费约75万元,回收热能用于生产线烘干工序,年节约天然气费用约50万元。
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