案例:华南某混合废塑料再生企业废气治理工程

项目背景

华南某专业处理混合废塑料的企业,原料来源复杂(包括生活垃圾中的塑料、工业废塑料等),日处理能力80吨。由于原料杂质多、成分复杂,废气处理难度大,原有简单活性炭吸附装置无法满足新排放标准要求。2022年企业投资500万元进行废气治理设施升级改造。

废气成分及来源分析

该企业废气具有以下特点:

成分极其复杂

:检测出超过50种有机化合物,包括:

烷烃类(25-30%)

烯烃类(15-20%)

芳香烃(苯系物占10-15%)

含氧有机物(醛、酮、酯类约8-12%)

含氯有机物(2-5%,主要来自PVC杂质)

含硫化合物(1-3%)

浓度波动剧烈

:NMHC浓度在300-2500mg/m³之间波动,峰值可达标准的30倍。

含有多种恶臭物质

:包括硫化氢、甲硫醇、氨气等,厂界恶臭浓度最高达85(无量纲)。

处理工艺流程

针对废气特点,采用"分类收集、分级处理"的工艺路线:

废气分类收集系统

低浓度废气(破碎、分选工序):风量20000m³/h

高浓度废气(熔融造粒工序):风量8000m³/h

预处理系统

干式过滤器:去除5μm以上颗粒物

两级喷淋塔(碱洗+氧化剂洗涤):去除酸性气体和部分水溶性有机物

除湿器:将废气湿度降至30%以下

主处理系统

高浓度废气:采用催化燃烧装置(CO),催化剂为Pd-Pt/Al₂O₃,设计温度350℃

低浓度废气:采用沸石转轮浓缩+RTO组合工艺,浓缩比10:

应急活性炭吸附系统(处理量30%设计风量)

深度处理系统

低温等离子体装置:分解残余恶臭物质

生物滴滤塔:进一步去除异味

智能化控制系统

根据废气浓度自动调节运行参数

催化剂温度监控与报警系统

最终处理效果

系统经过3个月调试优化后:

非甲烷总烃去除率≥97%,排放浓度稳定在15mg/m³以下

苯并[a]芘等特征污染物未检出

二噁英检测结果为0.025ng-TEQ/m³,远低于0.1ng-TEQ/m³的标准

恶臭物质去除率>99%,厂界无异味

系统综合能耗比原设计降低20%

项目创新点在于针对混合废塑料特点,组合多种先进技术,解决了复杂成分废气处理的难题。催化燃烧装置采用新型耐氯催化剂,使用寿命达5年以上。系统自动化程度高,只需1人监控操作,年运行费用约120万元。