随着新能源产业对设备安全与运行效率要求的不断提升,核心安全装置的焕新升级成为企业突破生产瓶颈、保障稳定运营的关键举措。近日,宁夏宝利新能源设备 “以新换旧” 工程迎来重要进展 —— 上海禹轩阀门有限公司定制的 A48C-25C-3x4 带散热器安全阀已完成全部安装调试并正式投用。这批针对性研发的安全阀,不仅完美解决了宁夏宝利新能源旧设备的安全隐患,更以卓越性能推动其生产系统实现安全等级与运行效率的双重焕新,为企业高质量发展注入强劲动力。

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此前,宁夏宝利新能源部分生产设备配套的旧安全阀已进入使用中后期,逐渐暴露出一系列问题:密封性能衰减导致介质微量泄漏,既造成材料浪费又存在安全风险;起跳压力偏差扩大至 ±8%,远超行业安全标准,无法及时响应压力异常;尤其在夏季高温或设备满负荷运行时,缺乏散热设计的旧阀体温度骤升,频繁出现弹簧弹性下降、阀芯卡滞等故障,平均每月因安全阀问题导致的停机维护达 3-4 次,严重影响生产连续性。为破解这一困境,宁夏宝利新能源与上海禹轩达成合作,定制适配其工况的新一代安全保护解决方案。

上海禹轩研发的 A48C-25C-3x4 带散热器安全阀,从性能、结构到安装适配,全方位贴合宁夏宝利新能源的焕新需求。在核心安全性能上,该安全阀严格遵循 GB/T 12243 标准,起跳压力精准度控制在 ±3% 以内,较旧阀精度提升超 60%,能在设备压力异常升高时实现毫秒级快速起跳,及时泄压保护反应釜、储罐等关键设备免受超压损坏。同时,采用双密封面结构,阀芯与阀座经过精密研磨至 Ra0.8μm 的镜面粗糙度,配合耐高温密封材料,可承受 200℃-300℃的高温介质冲击,实现零泄漏密封,彻底解决旧阀泄漏难题。

针对宁夏宝利新能源高温工况下的设备痛点,这款安全阀创新性集成了环绕式铝制散热鳍片。通过增大散热面积与优化空气对流设计,可将阀体工作温度降低 40℃-60℃,有效避免高温导致的阀体材料老化、弹簧弹性衰减等问题,使安全阀使用寿命延长至 8 年以上,较旧阀 3-5 年的使用周期提升超 60%。更贴心的是,散热器采用可拆卸式设计,后期维护时无需拆卸整个安全阀,仅需对散热鳍片进行清洁或更换,单次维护时间缩短至 30 分钟以内,较旧阀维护效率提升 70%,大幅降低停机成本。

在安装适配性上,上海禹轩充分考虑宁夏宝利新能源旧设备的接口尺寸与安装空间限制,通过精准测绘与定制化加工,使新安全阀的连接法兰尺寸、阀体高度与旧设备完全匹配。现场安装时,工作人员无需对原有管道进行切割、焊接等改造,仅需拆除旧阀、清洁接口后即可直接安装新阀,单台设备从拆除到调试完成仅需 2 小时,较传统设备替换节省 50% 以上时间。此次焕新升级过程中,宁夏宝利新能源仅用 3 天便完成了 20 余台设备的安全阀更换,全程未对正常生产造成明显影响,实现了 “无缝焕新”。

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为确保焕新升级效果,上海禹轩在项目推进过程中提供了全流程支持。前期,技术团队 3 次前往宁夏宝利新能源生产现场,采集设备运行压力、介质成分、环境温度等 12 项关键参数,结合旧阀故障数据,对安全阀的起跳压力曲线、散热效率、密封结构进行 3 轮优化调整;生产阶段,设置 18 项质检节点,从原材料光谱分析到成品高温工况模拟测试,全方位保障产品品质,最终交付的安全阀 100% 通过 1.5 倍额定压力水压测试与 72 小时静态密封试验。

安装投用后,上海禹轩还组织专项培训,技术工程师现场演示安全阀的日常巡检要点、起跳压力校准方法及常见故障排查技巧,针对运维人员提出的 “如何通过外观判断散热器是否需要清洁”“不同介质下安全阀的维护周期如何调整” 等问题进行详细解答,确保企业能高效掌握新设备运维技能,为长期稳定运行奠定基础。

“这次焕新升级超出预期!” 宁夏宝利新能源设备管理部负责人感慨道,“新安全阀投用一个月以来,设备运行稳定性显著提升,未出现一次因安全阀问题导致的停机,生产效率较之前提高了 8%。上海禹轩的产品不仅解决了我们的安全隐患,更帮我们实现了降本增效,为后续产能提升提供了有力支撑。”

上海禹轩阀门有限公司销售总监表示:“助力企业设备焕新升级,是我们践行‘客户导向’理念的重要方向。此次为宁夏宝利新能源定制的安全阀,是我们针对新能源行业高温、高压工况研发的典型成果。未来,上海禹轩将继续深耕行业需求,推出更多定制化安全阀门解决方案,帮助更多企业通过设备焕新实现安全与效率的双重提升。”

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如今,上海禹轩 A48C-25C-3x4 带散热器安全阀已在宁夏宝利新能源的生产系统中稳定运行,其精准的安全保护、高效的散热性能与便捷的维护特性,正持续为企业焕新升级保驾护航。随着这批安全阀的全面投用,宁夏宝利新能源的设备安全等级与生产效率将迈上新台阶,为其在新能源领域的持续发展注入更强劲的竞争力。