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近年来,纯棉纱线市场的竞争激烈,很多内地棉纺企业转而生产纯涤或涤棉混纺纱线。这类产品在条干、强力等指标的控制上难度相对较小,但部分企业过度关注条干指标,甚至采用极限工艺,忽视了纱疵控制的重要性,最终导致络筒效率低下。现将我公司在降低环锭纺涤棉混纺纱疵方面的实践经验进行总结。

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重视胶辊制作质量,提升胶辊管理水平

我们公司主要生产T/C 90/10、T/C 80/20、T/C 65/35等品种。这些品种静电现象较为严重,若胶辊处理不当,极易出现缠绕问题。为降低胶辊消耗,在T/C 90/10、T/C 80/20品种上采用75度的普通胶辊。但部分胶辊使用半年就出现侧面龟裂问题,与双层及铝衬胶辊相比,涂料渗透性差,抗静电效果不佳,粘带纤维的情况较为严重。新胶辊上机不到半个月就容易出现大面积纤维粘带现象,且单锭断头后常会引发缠胶辊问题。由于我公司采用了单锭检测系统,细纱断头后系统会自动切断粗纱,但在细纱生头或落纱开车时,粗纱断纱功能短时间内无法发挥作用,缠绕现象依旧严重。

为此,在应对纯涤或涤棉混纺纱线生产中的纱疵问题时,我们首先淘汰了部分出现龟裂的胶辊,指导胶辊室规范制作流程,重新制作涂板,改进上涂料手法。同时,自制胶辊烘房,在上涂料前先对胶辊预热2-3小时,以提高涂料渗透效果。

对胶辊制作提出了明确要求:新处理的胶辊在断头30秒内不能出现缠绕现象,正常使用期间不得粘带纤维,一旦发现及时退回重新处理,且实际使用周期不少于3个月。

通过采取上述措施,细纱胶辊粘带纤维的情况得到显著改善,缠胶辊现象大幅减少,胶辊损伤比例下降70%以上,细纱车速提高了10%,络筒切疵也稳定在较低的水平。

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优化工艺

我们优化了并条、粗纱、细纱的牵伸工艺。

2.1 细纱牵伸工艺调整

在生产过程中,我们发现FA506、FA502细纱机的摇架加压较大,每月有5-6台车(车间共有80台车)出现车头传动轴损坏现象,胶辊使用不到1年就出现龟裂现象。由于牵伸隔距设置偏小,为避免出现硬头现象不得不将后区牵伸倍数放大到1.38以上,细纱牵伸效率相对较低,T/C 90/10 23支纱重量牵伸为29.22倍,而机械牵伸倍数配置到了32.5倍,牵伸效率约为90%。每次更换新上下胶圈成纱就会变重1.5-2.0%,需重新调整牵伸齿轮。为此,我们对细纱牵伸工艺进行了优化试验,见表1。

表1 细纱牵伸工艺优化试验

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通过优化试验,我们最终确定采用罗拉隔距19.5×45mm,后牵伸1.25倍的工艺配置。调整后,除粗节略偏高外,条干CV%、细节以及棉结等指标均有所改善,牵伸效率也由90%提高到92%左右。随后,我们对T/C 90/10、T/C 80/20系列品种都进行了相应调整。

2.2 并粗牵伸工艺优化

为降低纱条毛乱现象,我们减少了D81S二并和D81L三并的并合数,适当放大罗拉隔距,FA423粗纱机提高粗纱捻系数,增强粗纱纤维抱合力将并条定量和粗纱定量提高了10%。以T/C 90/10 23支为例,具体工艺优化情况见表2。

表2 并粗工艺优化试验

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工艺优化后,在定量增加10%的情况下络筒切疵数量明显降低。其中,A1纱疵由1160个/100km降低到1020个/100km,总切疵数由500个/100km降低到350个/100km左右。

2.3 优化自调匀整参数

我们对并条自调匀整的死区长度进行了调整,定期校准机械牵伸倍数,并对FP的电压值进行了优化。前期我们是根据乌斯特《新QUA快速启动手册》推荐值选配的FP喇叭口,但手册仅提供了精梳纯棉推荐值,并没有推荐T/C混纺品种数据(见图1),在使用中发现选配的FP喇叭口电压值普遍偏小,即便调低两档控制档位(由103降低到83),FP电压值仍然无法达到-2000-6000mV的要求,且棉条成型较为蓬松。

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图1 《新QUA快速启动手册》导棉器推荐值

为此,我们将导棉器号数进一步降低到75,电压达到了-2500-2800mV之间,棉条成型更加紧密,TP-N粗节数量也由原来的15-20个/2h降低到10个/2h左右。

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规范操作,制定标准

3.1 规范清洁操作

梳棉重点关注龙头清洁、三角区积花和车肚挂花等问题;并条严格控制胶辊带花、牵伸区清洁及通道带花等情况;粗纱杜绝胶辊胶圈带花、罗拉绕花、集合器跳动、机后毛破条等现象,减少粗纱疵点。

3.2 规范揩车制度

规范各工序的揩车制度,提高揩车质量。在做好揩车加油和隔距校准的基础上,还需注意以下几点:

(1)梳棉揩车要将大漏底上的棉蜡擦拭干净,纺涤时除尘刀、除尘器“白粉”较多,容易挂花,也需擦拭干净。

(2)粗纱揩车时要清理皮圈积花、擦拭须条通道(锭翼、喇叭口、集合器等)的棉蜡。

(3)细纱揩车时要清理皮圈积花,定期校准三同心和钢丝圈清洁器隔距。

(4)要及时消除波谱图异常现象。

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结 语

通过采取提高胶辊质量、优化工艺和规范操作等多方面的措施,有效提高了涤棉混纺纱质量和生产效率,减少了纱疵数量,提升了各工序的生产效率。

作者:冯德库(河北晟科纺织品有限公司)

编辑: 中国纱线网,转载请注 明出处

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