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案例:XX食品公司屠宰废水处理改造工程

项目背景

XX食品公司是华南地区一家中型生猪屠宰企业,日均屠宰量约500头。原有废水处理设施建于2010年,处理能力不足且设备老化,出水难以稳定达标。2019年进行技术改造,在原有设施基础上进行优化扩建,投资约500万元,处理规模扩大至每天600立方米。

废水成分及来源

该企业废水主要分为三类:

高浓度废水:来自放血、烫毛、内脏处理等工序,占总量30%,COD约8000-12000mg/L

中浓度废水:来自冲洗、冷却等环节,占总量50%,COD约1500-3000mg/L

低浓度废水:来自办公区、生活区等,占总量20%,COD约300-500mg/L

废水含有大量蛋白质、脂肪和碳水化合物,BOD/COD比值在0.5以上,可生化性良好。

处理工艺流程

改造后采用"物化预处理+两级生化+高级氧化"工艺:

预处理系统

机械格栅:间隙5mm,去除大颗粒杂质

旋转筛滤机:去除细小毛发和悬浮物

气浮装置:加入混凝剂(PAC)和絮凝剂(PAM),去除油脂和胶体物质

水解酸化池:HRT=8h,提高废水可生化性

生化处理系统

一级接触氧化:填料容积负荷1.2kgBOD/(m³·d),DO=2-3mg/L

二级SBR反应器:运行周期8h(进水2h,曝气3h,沉淀1h,排水1h,闲置1h)

污泥龄控制:一级系统10-15天,二级系统20-25天

深度处理系统

Fenton氧化:H2O2投加量200-300mg/L,Fe²⁺/H2O2=1:

活性炭过滤:去除色度和微量有机物

紫外线消毒:确保粪大肠菌群达标

污泥处理系统

污泥浓缩池:固体浓度从1%提高到3%

板框压滤机:脱水后污泥含水率<80%

污泥干化场:进一步降低含水率至60%以下

最终效果

改造工程实施后,处理效果显著提升:

COD从平均8000mg/L降至<60mg/L

BOD5从4000mg/L降至<15mg/L

SS从1500mg/L降至<30mg/L

总氮<20mg/L

色度<40倍

系统运行费用约1.2元/吨水,比改造前降低30%。出水部分回用于厂区绿化及冲洗,实现水资源循环利用。该项目获得当地环保部门的高度评价,成为区域屠宰废水处理示范工程。