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案例:某电厂脱硫废水零排放处理工程

项目背景

华北地区某大型燃煤电厂装机容量2×600MW,采用石灰石-石膏湿法脱硫工艺,产生高盐高钙脱硫废水约100吨/天。该废水具有含盐量高、硬度高、重金属含量波动大等特点,传统处理方法难以满足日益严格的环保要求。电厂决定实施脱硫废水零排放处理项目,以实现废水全部回用和无废渣外排。

废水成分及来源

脱硫废水主要来自脱硫系统定期排放的浆液废水,用于维持系统氯离子平衡。典型水质特征为:Ca²⁺ 1500-2500mg/L,Mg²⁺ 500-1000mg/L,Cl⁻ 8000-15000mg/L,SO₄²⁻ 4000-8000mg/L,TDS 20000-35000mg/L,悬浮物500-1000mg/L,还含有微量重金属如Hg、As、Pb等。pH值通常在4-6之间,呈弱酸性。

处理工艺流程

三联箱处理

:废水首先进入"中和-絮凝-沉淀"三联箱系统。第一箱投加石灰乳调节pH至9-10,使重金属形成氢氧化物沉淀;第二箱投加有机硫化物进一步去除重金属;第三箱投加絮凝剂使沉淀物聚集沉降。

澄清过滤

:三联箱出水进入澄清池进行固液分离,上清液经多介质过滤器去除残余悬浮物,污泥排入污泥浓缩池。

深度软化

:采用"碳酸钠-氢氧化钠"两级软化工艺,将残余钙镁离子浓度降至50mg/L以下,防止后续膜系统结垢。

膜浓缩系统

:配置高效反渗透装置,回收率可达80%,产水作为电厂循环冷却水补充水,浓水进入后续处理。

蒸发结晶系统

:采用多效蒸发器对反渗透浓水进行处理,蒸发冷凝水回用,结晶盐经干燥后作为工业副产物外售。

污泥处理

:系统产生的污泥经离心脱水后与煤粉混合送入锅炉焚烧,实现固体废物零排放。

最终效果

项目实施后,脱硫废水实现100%回用,每年减少废水排放约3.6万吨,回收水资源约2.9万吨/年,产出工业级氯化钠约500吨/年。出水水质优于《火电厂石灰石-石膏湿法脱硫废水水质控制指标》(DL/T 997-2006)要求,主要指标为:Ca²⁺<30mg/L,Cl⁻<100mg/L,TDS<200mg/L,重金属含量均低于检出限。项目总投资约2200万元,运行成本约30元/吨水,获得了显著的环境效益和一定的经济效益