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丁醇废水处理案例一:某生物化工企业废水处理项目

项目背景

某大型生物化工企业位于华东地区,主要生产正丁醇、异丁醇等醇类产品,年产量达15万吨。随着生产规模扩大,企业面临日益严峻的环保压力,原有废水处理设施已无法满足现行排放标准要求。该企业决定投资3000万元新建一套专业的丁醇废水处理系统,以实现废水达标排放和部分水资源回用。

废水成分与来源

该企业丁醇废水主要来源于以下工段:

发酵工段废水:含有残余丁醇(约1500-2000mg/L)、有机酸、蛋白质、多糖类物质,COD浓度高达20000-30000mg/L

精馏塔底废水:含高浓度丁醇(3000-5000mg/L)及少量其他高级醇,COD约15000-25000mg/L

设备冲洗水:含丁醇及其他有机物,COD约5000-8000mg/L

冷却系统排水:污染物浓度较低,但水量较大

废水特点为:高COD、高BOD5/COD比值(约0.5-0.6)、可生化性好,但含有抑制性物质,直接生化处理效果不佳。

处理工艺流程

针对废水特性,设计采用"物化预处理+生化处理+深度处理"的组合工艺:

预处理系统

调节池:均质均量,水力停留时间12h

气浮装置:去除悬浮物及部分胶体物质

微电解反应器:铁碳微电解降低部分COD并提高废水可生化性

生化处理系统

水解酸化池:HRT=8h,将大分子有机物分解为小分子

UASB反应器:容积负荷6kgCOD/(m³·d),COD去除率85%以上

两级A/O工艺:总HRT=36h,污泥浓度3500-4000mg/L

深度处理系统

Fenton氧化:H2O2投加量0.8-1.2g/L,Fe²+投加量0.3-0.5g/L

生物活性炭滤池:进一步去除残余有机物

消毒池:次氯酸钠消毒后排放

污泥处理系统

污泥浓缩池+板框压滤机,污泥含水率降至60%以下后外运处置

最终处理效果

系统稳定运行后,处理效果如下:

进水COD平均25000mg/L,出水COD<60mg/L

进水BOD5平均15000mg/L,出水BOD5<10mg/L

进水NH3-N平均150mg/L,出水NH3-N<5mg/L

丁醇残留量从平均3500mg/L降至未检出

整体COD去除率>99.5%,达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级标准

该项目不仅实现了废水达标排放,还将30%的出水回用于冷却系统和厂区绿化,年节约新鲜水用量约15万吨,取得了显著的环境和经济效益。