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案例:华南某洗涤剂厂SLS废水处理升级改造工程

项目背景

该厂位于广东省,主要生产洗衣粉、洗洁精等产品,使用月桂醇硫酸酯钠作为主要活性成分。原有废水处理系统建于2010年,采用"格栅-调节-活性污泥法"简单工艺,处理效果逐年下降,出水COD常在150-200mg/L波动。2019年实施提标改造工程,设计规模300吨/天。

废水特性分析

废水主要来源于:1)配料罐清洗;2)生产线切换冲洗;3)包装设备清洗。特点为:间歇排放、水质波动大;含大量表面活性剂(SLS浓度200-500mg/L);COD3000-6000mg/L;含少量油脂和香料添加剂;水温较高(30-40℃)。

改造后工艺流程

经多方比选,最终确定"预处理-催化氧化-复合生物膜-过滤"的主体工艺路线:

预处理系统

:增设细格栅(1mm)+旋流除砂,去除细小固体杂质;新建冷却塔控制水温≤35℃。

催化氧化

:采用H2O2/Fe²+体系(H2O2投加量1.5g/L,Fe²+0.3g/L),pH=3.5,反应时间2h,有效破环表面活性剂分子结构。

复合生物膜反应器

:下部为厌氧区(填充弹性填料),上部为好氧区(组合式生物填料),HRT=18h,实现同步硝化反硝化。

纤维转盘过滤

:过滤精度10μm,保障SS达标。

中水回用单元

:30%出水经超滤+RO处理后回用于生产。

运行效果与经济指标

改造后系统处理效果显著提升:进水COD平均4800mg/L,出水稳定在60mg/L以下;SLS残留量从进水平均380mg/L降至未检出;NH3-N从45mg/L降至5mg/L以下。回用水量达90吨/天,年节约水费约16万元。

主要经济指标:改造投资185万元;运行成本中氧化剂费用占比较大(约3.2元/吨水),综合运行成本7.1元/吨水;投资回收期约4.5年(考虑回用效益)。