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案例:化工厂有机废气处理项目

项目背景

某中型化工企业主要生产农药中间体,其合成车间排放大量含苯系物和硫化物的有机废气。由于废气成分复杂、浓度波动大,传统活性炭吸附法难以稳定达标,且更换成本高。企业决定改造为喷淋塔+光氧催化组合工艺。

废气成分及来源

废气主要来自以下生产环节:

反应釜排气:含苯、甲苯、二甲苯等苯系物

溶剂回收不凝气:含二硫化碳(CS₂)、硫醇(RSH)

产品干燥尾气:含少量氨气(NH₃)和粉尘

废气总风量8,000m³/h,温度40-60℃,非甲烷总烃(NMHC)初始浓度300-500mg/m³,硫化物100-200mg/m³。

处理工艺流程

设计采用"预处理+喷淋吸收+深度氧化"组合工艺:

预处理段

:旋风除尘器去除颗粒物,冷凝器将废气降温至35℃以下。

喷淋吸收塔

塔体采用PP材质,直径2.2m,高度8.5m

吸收液为专用有机溶剂吸收剂(主要成分为环丁砜)

设置四层喷淋层,喷淋密度8m³/(m²·h)

液气比控制在5L/m³,停留时间≥2.5s

后处理段

:UV光氧催化设备进一步分解残余有机物。

自动控制系统

:包括吸收液浓度监测、自动补液、废气浓度联动调节等。

最终效果

系统连续运行三个月后检测结果显示:

甲烷总烃排放浓度 ≤ 50mg/m³(去除率≥90%)

苯系物 ≤ 8mg/m³(去除率≥95%)

硫化物 ≤ 10mg/m³(去除率≥95%)

氨气 ≤ 5mg/m³

与传统活性炭吸附法相比,年运行费用降低约40%,且无危废产生。喷淋塔吸收剂可循环使用半年以上,只需定期补充蒸发损失量。