案例:华南某表面活性剂厂甘油聚醚26废水处理工程
项目背景
华南地区一家专业生产表面活性剂的企业,其主导产品甘油聚醚26作为非离子表面活性剂的重要原料,在生产过程中产生大量高浓度有机废水。原有处理设施处理效果不稳定,经常出现超标排放情况。2019年企业投资850万元新建专业处理线,设计规模150吨/天,采用"预处理+膜生物反应器+高级氧化"的创新工艺路线。
废水成分及来源
该厂废水主要来源于甘油聚醚26合成工段(70%)、产品精制工段(20%)和实验室废水(10%)。特征污染物包括:甘油聚醚26中间体(COD10000-15000mg/L)、聚乙二醇(2000-3000mg/L)、游离环氧丙烷(100-200mg/L)、氢氧化钠(pH12-13)以及少量重金属催化剂(镍含量1-2mg/L)。废水温度较高(50-60℃),且含有微量表面活性物质,易产生泡沫。
处理工艺流程
根据废水特点,采用以下处理流程:
冷却塔
:将高温废水降温至35℃以下,减少对后续生化系统冲击。
气浮除油
:采用溶气气浮工艺去除废水中的油类物质和部分表面活性剂,气浮时间30分钟。
水解酸化
:设置水解酸化池(HRT=24h),将大分子有机物分解为小分子,提高可生化性。
MBR膜生物反应器
:采用外置式超滤膜组件(孔径0.1μm),污泥浓度维持在8000-10000mg/L,通量15-20L/(m²·h)。
电催化氧化
:以钛基钌铱涂层电极为阳极,不锈钢为阴极,电流密度15mA/cm²,处理时间90分钟。
活性炭吸附
:作为保障工艺,采用颗粒活性炭固定床吸附塔,空塔流速4m/h。
污泥处理
:剩余污泥经板框压滤机脱水(含水率<60%)后委托专业单位处置。
最终效果
经过半年调试运行,系统处理效果稳定,出水COD<50mg/L、BOD5<10mg/L、SS<10mg/L、镍离子<0.5mg/L,优于广东省地方排放标准。与传统工艺相比,该方案占地面积减少40%,污泥产量降低60%,自动化程度高,只需2人操作。吨水处理成本约12元,其中膜更换费用占30%,电费占40%,其他费用占30%。
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