案例:华南某塑料包装材料厂废水处理工程
项目背景
该企业专业生产食品级塑料包装材料,主要产品包括PET瓶坯、PE薄膜等。由于产品升级,新增多条生产线,废水排放量从原来的200m³/d增加到500m³/d。原有处理设施处理能力不足,且无法有效去除废水中的微量塑化剂。2020年企业投资800万元进行废水处理系统改造。
废水成分及来源
废水主要来自三个来源:一是塑料挤出成型工序的冷却排水,含有微量低聚物和润滑剂;二是印刷工序产生的含油墨、溶剂废水;三是设备清洗废水,含表面活性剂和树脂残留。废水特点是有机物浓度中等但成分复杂,含有邻苯二甲酸酯类塑化剂(DEHP、DBP等)。典型水质:COD 800-1500mg/L,BOD5 300-500mg/L,SS 200-400mg/L,DEHP 5-15mg/L,pH 6-8。
处理工艺流程
根据废水特性,采用"高级氧化预处理+生化处理+活性炭吸附"工艺路线:
微电解反应器
:铁碳填料与废水接触产生新生态氢和铁离子,破坏有机物分子结构。HRT 1.5h,pH调节至3-4,COD去除率约30%。
Fenton氧化塔
:投加H2O2和FeSO4,产生羟基自由基氧化降解塑化剂等难降解物。H2O2投加量1.5g/L,反应时间2h,COD去除率40-50%。
UASB厌氧反应器
:容积负荷4kgCOD/(m³·d),HRT 18h。利用厌氧微生物降解有机物,产生沼气回收利用。
好氧MBR系统
:采用浸没式平板膜组件,MLSS维持在8000-10000mg/L,SRT控制在25d左右。同步去除COD和氨氮。
活性炭过滤器
:作为保障单元,进一步吸附去除微量有机物和色度。炭层高度2m,滤速8m/h。
处理效果与特色
系统改造后运行稳定,处理效果显著:进水COD平均1200mg/L,出水COD<50mg/L;DEHP从10mg/L降至0.1mg/L以下,去除率>99%;出水清澈透明,完全满足《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)特别排放限值要求。该工程创新性地将微电解与Fenton氧化结合,有效解决了塑化剂去除难题,为同类企业提供了技术参考。
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