关键词:锅炉风机轴磨损、在线修复、碳纳米聚合物材料
锅炉点火前需完成全系统设备试运,以规避运行期间突发故障对生产的影响。在对锅炉尾部引风机进行巡检时,工作人员发现轴承存在 “吧嗒、吧嗒” 的规律性异响。现场即时检测显示,轴承温度及振动值均处于设备额定运行范围,远程温度测控系统亦未反馈异常数据。
为精准定位问题根源,设备主管及相关技术负责人第一时间赶赴现场,结合设备运行经验与异响特征综合分析:判断该异响由轴承滚珠在滚道内运转不畅导致,初步怀疑滚道存在缺损或坑洞类损伤。考虑到锅炉点火时间节点紧张,为避免故障扩大影响生产进度,企业决定连夜开展拆解检修工作。
拆解高压电机、联轴器等关联部件后,在拆卸轴承过程中发现轴承与轴的配合存在明显松动,进一步检查确认轴承位已发生磨损;同时现场检测证实,轴承滚道存在一处规格约为宽 5mm× 长 15mm× 深 0.5mm 的缺损。该风机轴承已接近两年的额定更换周期,属于正常使用寿命范围内的磨损与损耗叠加问题。
二、核心设备参数
设备类型:锅炉引风机(离心通风机)
主轴转速:960r/min
轴径规格:160mm
轴承位宽度:115mm
磨损程度:1mm
三、索雷碳纳米聚合物材料技术现场修复工艺
针对本次锅炉风机轴磨损问题,企业最终选定索雷碳纳米聚合物材料技术进行现场修复,具体修复流程严格遵循《索雷工装工艺》要求,操作步骤如下:
1、 清理渗漏部位的油污,然后用乙炔氧气枪火焰将油迹碳化;
2、 用角磨机砂轮片打磨轴承位,使之露出金属原色表面越粗糙越好;
3、打磨后轴承位表面清理干净,要求干净、干燥、坚实、粗糙;
4、用无水乙醇清洁修复部位,直至挥发殆尽;
5、按照SD7101H的1:2调和比例将材料调和均匀;
6、工装内壁用无水乙醇清洗干净,将SD7000脱模剂擦涂表面,至均匀无遗漏;
7、轴上修复部位涂抹SD7101H材料,涂抹均匀至无气孔;
8、迅速安装工装,至SD7101H材料固化;
9、取下工装,清楚多余SD7101H材料,检测修复后轴径尺寸;
10、将轴承加热到100摄氏度,迅速安装轴承;
11、开机运行。
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