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案例:浙江某大型人造革企业DMF废气治理项目

项目背景

浙江某知名人造革生产企业年产量超过2000万平方米,在生产过程中产生大量含DMF(二甲基甲酰胺)、甲苯、丁酮等有机化合物的废气。由于当地环保要求日益严格,企业原有简单的活性炭吸附装置已无法满足排放标准,急需升级改造废气处理系统。

废气成分及来源

废气主要来源于湿法生产线中的涂布、烘干工序。主要污染物为:

DMF(浓度约800-1200mg/m³)

甲苯(浓度约200-400mg/m³)

丁酮(浓度约150-300mg/m³)

少量VOCs和异味物质

处理工艺流程

采用"预处理+沸石转轮浓缩+RTO焚烧"组合工艺:

废气收集系统

:对各生产环节废气进行密闭收集,通过风管输送至处理设施

预处理阶段

:采用两级喷淋塔(碱洗+水洗)去除颗粒物和部分水溶性物质

沸石转轮浓缩

:将大风量低浓度废气浓缩为小风量高浓度废气(浓缩比10:1)

RTO蓄热式焚烧

:在850℃高温下将有机物彻底分解为CO₂和H₂O

余热回收系统

:利用焚烧产生的高温烟气预热进气,节能约30%

最终效果

项目运行后监测数据显示:

DMF去除率>99.5%

总VOCs排放浓度<30mg/m³

非甲烷总烃<10mg/m³

年减排有机废气约120吨

热能回用每年节省天然气费用约80万元