案例:华东地区大型饲料厂复合型恶臭废气治理项目
项目背景
华东某大型饲料生产企业日产量达800吨,主要生产禽畜配合饲料。随着产能扩大,厂区内原料储存区、生产车间及成品仓库产生的恶臭气体对周边居民区造成严重影响,多次被环保部门要求整改。该厂区占地面积约3.5万平方米,废气排放点分散,成分复杂,处理难度较大。
废气成分与来源分析
该饲料厂废气主要来源于以下几个环节:
原料储存区:玉米、豆粕等原料在储存过程中发酵产生的氨气、硫化氢及挥发性有机酸,检测浓度氨气达25-35mg/m³,硫化氢8-15mg/m³
生产加工区:高温蒸煮、烘干工序产生的油烟、脂肪族化合物及少量二甲基硫醚,非甲烷总烃浓度约80-120mg/m³
成品仓储区:饲料成品在仓储过程中持续释放的有机胺类物质,浓度约15-25mg/m³
废气特点是浓度波动大、湿度高(相对湿度常达80%以上)、含尘量较高(约50mg/m³),且不同工序废气成分差异明显。
处理工艺流程
针对该厂复杂情况,设计采用"预处理+生物净化+活性炭吸附"三级组合工艺:
废气收集系统
:在各产污点设置集气罩,采用PP材质风管集中输送,设计总风量65000m³/h,管道内流速控制在8-10m/s
预处理阶段
旋流除尘塔:去除大颗粒粉尘,除尘效率>85%
冷凝除湿器:将废气温度从65℃降至40℃,相对湿度降至60%以下
核心处理单元
生物滤池:填料层高度2.5米,采用树皮、珍珠岩复合填料,停留时间45秒,专门降解含硫、含氮恶臭物质
光催化氧化装置:处理VOCs成分,配置36组254nm紫外灯管和TiO₂催化剂
深度处理单元
活性炭吸附塔:作为保障措施,填充2.5吨蜂窝活性炭,确保非甲烷总烃达标
排放系统
:45米高玻璃钢排气筒,配套在线监测系统
最终处理效果
系统运行三个月后检测数据显示:
氨气去除率>92%,排放浓度<1.5mg/m³
硫化氢去除率>95%,排放浓度<0.3mg/m³
非甲烷总烃去除率>85%,排放浓度<10mg/m³
臭气浓度(无量纲)从8000降至<
项目总投资约280万元,运行成本约1.2元/千立方米废气,完全满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)要求,周边居民投诉率下降95%。
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