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案例:华南某汽车塑料配件厂废气综合治理工程

项目背景

华南地区某专业汽车塑料配件生产厂,主要为知名汽车品牌供应内饰件。厂区有35台大型注塑机,使用ABS、PP、PC等多种塑料原料。由于产品要求高,生产过程中使用了多种助剂,导致废气成分复杂。原有简单的活性炭吸附装置已无法满足新排放标准要求,需要进行全面升级改造。

废气成分及来源

该厂废气具有成分复杂、浓度波动大的特点,主要包含:

非甲烷总烃:80-220mg/m³(波动较大)

苯系物:甲苯(30-50mg/m³)、二甲苯(20-40mg/m³)

酚类物质:来自部分阻燃剂分解

微量氯化氢:来自某些特殊配方的分解

塑料热解产生的异味物质

废气中还含有少量油雾和粉尘,湿度相对较高。

处理工艺流程

根据废气特性,采用"干式过滤+沸石转轮浓缩+RTO焚烧"的处理工艺:

废气收集与输送

:优化原有集气系统,采用更合理的风管布局,确保各注塑机废气收集率≥95%。

干式过滤

:废气先通过三级干式过滤器(初效+中效+高效)去除油雾和颗粒物,保护后续设备。

沸石转轮浓缩

:废气通过沸石转轮吸附区,VOCs被吸附浓缩,净化气达标排放;转轮旋转至脱附区,用180-220℃热空气脱附,将废气浓缩10-15倍。

RTO蓄热焚烧

:浓缩后的高浓度废气进入三室RTO,在850℃以上高温下完全氧化分解,停留时间≥1秒。

热能回用

:RTO出口高温烟气通过换热器预热进入系统的废气,多余热量用于注塑机料筒预热,综合节能约25%。

最终效果

工程实施后检测结果表明:

甲烷总烃排放浓度:≤15mg/m³

苯系物排放浓度:甲苯≤2mg/m³,二甲苯≤3mg/m³

氯化氢排放浓度:≤5mg/m³

臭味浓度(无量纲):≤800(厂界)

系统自动化程度高,可实现无人值守运行。与传统工艺相比,运行成本降低约40%,沸石转轮使用寿命可达8-10年。每年减少VOCs排放约80吨,获得当地环保部门的高度评价。