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案例:华南某拟除虫菊酯类农药厂废气治理工程

项目背景

该企业专业生产氯氰菊酯、溴氰菊酯等拟除虫菊酯类农药,生产过程中使用大量苯系溶剂,废气成分复杂。原有处理设施仅简单水洗后排放,导致厂界异味明显。2019年当地环保督察将其列为重点整改对象,企业投资950万元实施废气治理升级。

废气成分及来源

主要污染源包括:原料投料粉尘(含菊酯类物质)、合成反应不凝气(含氯气、氯化氢)、溶剂回收尾气(甲苯、二甲苯)以及包装工序废气。废气总风量12000m³/h,特征污染物为氯代烃类(浓度300-800mg/m³)和苯系物(200-600mg/m³),废气温度常年在40-60℃。

处理工艺流程

采用"干式过滤+催化燃烧+深度氧化"工艺路线:

干式过滤器

:去除废气中的颗粒物及雾滴,过滤效率>95%。

换热器

:将废气预热至200℃以上,利用燃烧后热气余热,节能30%。

催化燃烧炉

:设置贵金属催化剂床层,在350℃下将VOCs转化为CO2和H2O。

深度氧化塔

:采用臭氧高级氧化技术,确保难降解物质完全分解。

智能控制系统

:根据废气浓度自动调节燃烧温度,节省天然气消耗。

最终效果

治理后检测数据显示:非甲烷总烃排放浓度<15mg/m³,苯系物<2mg/m³,氯化氢<5mg/m³,各项指标优于《农药制造大气污染物排放标准》(GB39727-2020)特别排放限值。设备运行能耗较传统工艺降低40%,年运行费用约80万元。废气处理效率稳定在98.5%以上,厂界无异味检出。