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石化企业含苯废水处理改造工程

项目背景

某大型石化企业原有废水处理设施建于2005年,随着环保标准提高和产能扩大,原有系统已无法满足处理要求。特别是其催化重整装置产生的含苯废水,浓度波动大、处理难度高。企业决定投资3000万元对废水处理系统进行全面升级改造。

废水成分及来源

废水主要来自催化重整装置的工艺排水、设备检修排水和事故排水。特征污染物为苯(浓度50-300mg/L,峰值可达500mg/L),同时含有少量环己烷、正己烷等烃类物质。废水COD在600-1500mg/L之间,含盐量约8000mg/L,水温较高(35-45℃)。

处理工艺流程

针对高含盐、高浓度苯系废水的特点,采用"物化预处理+特种生物处理+膜分离"的创新工艺:

预处理系统

冷却塔:将废水温度降至30℃以下

除油系统:采用聚结除油器+气浮组合工艺

蒸发浓缩:通过MVR蒸发器去除80%的盐分

生物处理系统

高效厌氧反应器(IC):容积负荷达15kgCOD/(m³·d)

耐盐好氧生物反应器:投加耐盐菌种,盐度耐受达15000mg/L

移动床生物膜反应器(MBBR):增强生物量,提高处理稳定性

后处理系统

超滤+反渗透双膜系统:确保出水水质

废气处理系统:对处理过程中逸散的苯系物进行活性炭吸附

最终处理效果

改造后系统处理能力从2000m³/d提升至3500m³/d,出水苯浓度稳定在0.02mg/L以下,COD<40mg/L,总盐度<500mg/L。系统抗冲击负荷能力强,能够处理浓度波动大的进水。每年回收水资源约120万吨,减少苯排放量约8.5吨,实现了环境效益与经济效益的双赢。