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案例:浙江某皮草染色工业园区集中处理项目

项目背景

浙江某皮草产业集聚区内有12家中小型皮草加工企业,合计日排放染色废水约1500吨。为解决单个企业处理设施投资大、运行不稳定问题,当地政府主导建设了集中式废水处理厂。项目总投资2200万元,采用"企业预处理+园区集中处理"模式,设计规模2000吨/日。

废水成分及来源

园区废水具有以下特点:

多源复合性:汇集不同企业、不同工艺段的废水,成分复杂

污染物浓度差异大:COD从2000mg/L到10000mg/L不等

含有特殊污染物:部分企业使用含铬、含铜等金属络合染料

水量波动大:受生产季节影响明显

主要污染物包括:染料及中间体、表面活性剂、有机盐类、重金属离子(Cr³⁺、Cu²⁺等)、氨氮等。

处理工艺流程

企业预处理

各企业厂内设置格栅、调节池和初级混凝设施

含铬废水单独收集,采用还原沉淀法预处理(pH调至2.5-3,投加NaHSO3将Cr⁶⁺还原为Cr³⁺,再调pH至8-9形成Cr(OH)3沉淀)

园区集中处理

均衡池:设置在线监测系统,对来水进行均质均量

高级氧化预处理:采用臭氧催化氧化(臭氧投加量50-80mg/L),提高废水可生化性

厌氧生物处理:UASB反应器,HRT=24h,COD去除率40-50%,产沼气回收利用

两级A/O工艺:总HRT=36h,内回流比200%,有效去除COD和氨氮

化学除磷:投加聚合硫酸铁去除残余磷

膜生物反应器(MBR):采用PVDF中空纤维膜,孔径0.1μm

深度处理及回用

反渗透系统:50%出水经RO处理后回用于生产

紫外消毒:保障出水微生物指标达标

浓水蒸发结晶:实现零液体排放

污泥与废气处理

污泥厌氧消化后脱水干化

废气收集后经生物滤池处理

最终效果

处理系统运行稳定后达到以下效果:

出水COD≤50mg/L(回用水≤30mg/L)

色度≤20倍

氨氮≤10mg/L

总铬≤0.5mg/L

其他重金属指标均优于排放标准

回用率达到50%以上,年节约新鲜水用量约27万吨

综合运行成本约5.2元/吨水,其中回用部分增加成本约2元/吨,但为企业节省了等量自来水费用(当地工业水价7.5元/吨),具有显著经济效益。