案例:浙江某皮草染色工业园区集中处理项目
项目背景
浙江某皮草产业集聚区内有12家中小型皮草加工企业,合计日排放染色废水约1500吨。为解决单个企业处理设施投资大、运行不稳定问题,当地政府主导建设了集中式废水处理厂。项目总投资2200万元,采用"企业预处理+园区集中处理"模式,设计规模2000吨/日。
废水成分及来源
园区废水具有以下特点:
多源复合性:汇集不同企业、不同工艺段的废水,成分复杂
污染物浓度差异大:COD从2000mg/L到10000mg/L不等
含有特殊污染物:部分企业使用含铬、含铜等金属络合染料
水量波动大:受生产季节影响明显
主要污染物包括:染料及中间体、表面活性剂、有机盐类、重金属离子(Cr³⁺、Cu²⁺等)、氨氮等。
处理工艺流程
企业预处理
各企业厂内设置格栅、调节池和初级混凝设施
含铬废水单独收集,采用还原沉淀法预处理(pH调至2.5-3,投加NaHSO3将Cr⁶⁺还原为Cr³⁺,再调pH至8-9形成Cr(OH)3沉淀)
园区集中处理
均衡池:设置在线监测系统,对来水进行均质均量
高级氧化预处理:采用臭氧催化氧化(臭氧投加量50-80mg/L),提高废水可生化性
厌氧生物处理:UASB反应器,HRT=24h,COD去除率40-50%,产沼气回收利用
两级A/O工艺:总HRT=36h,内回流比200%,有效去除COD和氨氮
化学除磷:投加聚合硫酸铁去除残余磷
膜生物反应器(MBR):采用PVDF中空纤维膜,孔径0.1μm
深度处理及回用
反渗透系统:50%出水经RO处理后回用于生产
紫外消毒:保障出水微生物指标达标
浓水蒸发结晶:实现零液体排放
污泥与废气处理
废气收集后经生物滤池处理
最终效果
处理系统运行稳定后达到以下效果:
出水COD≤50mg/L(回用水≤30mg/L)
色度≤20倍
氨氮≤10mg/L
总铬≤0.5mg/L
其他重金属指标均优于排放标准
回用率达到50%以上,年节约新鲜水用量约27万吨
综合运行成本约5.2元/吨水,其中回用部分增加成本约2元/吨,但为企业节省了等量自来水费用(当地工业水价7.5元/吨),具有显著经济效益。
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