IATF16949-2016管理体系内审及管理评审资料汇编
IATF16949-2016管理体系内审及管理评审资料案例
适用场景:某汽车发动机缸体生产企业(以下简称“XX公司”),核心客户为A汽车集团、B新能源汽车企业,主导产品为铝合金发动机缸体、新能源汽车电机壳,员工300人,年产值2.8亿元。本案例涵盖IATF16949-2016标准要求的内部审核(含体系审核、过程审核)及管理评审全套资料,所有数据与案例均基于企业实际运营场景设计。
第一部分 内部审核资料案例
本部分遵循IATF16949-2016“内部审核”条款要求,采用CAPD审核模式(从绩效入手→改进措施→过程策划→实施验证),包含审核策划、实施、报告及整改全流程文件。
一、内部审核策划文件(一)2025年度内部审核计划
审核类型
审核主题
审核依据
审核范围
审核时间
审核组
受审核部门
体系审核(半年度)
IATF16949:2016体系符合性与有效性审核
1. IATF16949:2016标准;2. 公司质量手册、程序文件;3. 客户特定要求(A集团CSR)
所有体系要素及研发、采购、生产、销售等部门
2025.06.10-06.12
组长:李XX(质量总监,内审员证号:QMS-2024-001)组员:王XX、张XX(均为注册内审员)
技术部、采购部、生产部、质量部、销售部、人力资源部
过程审核(专项)
缸体机加工过程能力审核
1. IATF16949:2016 8.5条款;2. 机加工作业指导书;3. 过程绩效指标
机加工车间(数控车床、加工中心)、质量检验站
2025.09.05-09.06
组长:王XX(质量部经理)组员:刘XX(工艺工程师)、赵XX(检验主管)
生产部、技术部、质量部
体系审核(年度)
全体系覆盖审核及整改验证
1. IATF16949:2016全条款;2. 最新法规及客户要求;3. 上半年审核整改记录
全部门及全流程,重点覆盖上半年不符合项区域
2025.12.08-12.10
组长:李XX 组员:王XX、张XX、孙XX
各职能部门
审批人:张XX(总经理) 审批日期:2025.01.15 发布部门:质量部
(二)过程审核检查表(机加工过程)
审核过程:发动机缸体机加工过程(过程编号:COP03) 审核日期:2025.09.05 审核员:王XX 受审核人:周XX(生产车间主任)
序号
标准条款
审核内容
审核证据
审核结果(符合/不符合)
1
IATF16949:2016 8.5.1.5
是否对设备进行预防性维护,维护计划是否基于设备历史故障数据?
1. 设备维护计划(编号:EQ-2025-012)覆盖所有数控设备;2. 2025年1-8月设备故障记录显示,CK6150车床故障率下降40%;3. 维护记录完整,有操作人员与维护人员签字
符合
2
IATF16949:2016 8.5.2.1
过程参数是否按作业指导书监控,关键参数是否形成记录?
1. 作业指导书(WI-MC-008)明确转速、进给量等5项关键参数;2. 现场抽查2025.09.04生产记录,参数记录完整;3. 发现1份8月20日记录中“切削液浓度”未填写
不符合
详见不符合项报告NO:2025-09-01
3
IATF16949:2016 8.5.3.1
首件检验、末件检验是否按要求执行,记录是否可追溯?
1. 首末件检验规范(WI-QC-015)明确检验频次与项目;2. 2025.09.05首件检验记录(编号:FQC-2025090501)完整,包含检验员签字、时间及不合格处理记录;3. 首件样品与记录关联存放
符合
4
IATF16949:2016 8.5.6.1.1
不合格品是否按“标识-隔离-评审-处置”流程管控?
1. 现场设有不合格品隔离区,标识清晰;2. 抽查批次20250812不合格品处理单,评审意见为“返工”,有技术部签字;3. 返工后检验记录显示合格,可追溯至原批次
符合
二、内部审核实施文件(一)不符合项报告
报告编号:NO:2025-09-01 审核类型:过程审核 审核日期:2025.09.05
受审核部门
生产部(机加工车间)
受审核人
周XX
不符合事实描述
现场抽查2025年8月20日缸体机加工生产记录(编号:MC-2025082003),发现“切削液浓度”关键参数未填写;同时询问操作工刘XX,其表示“有时忙的时候会忘记记录,后续补填”,不符合作业指导书WI-MC-008中“关键参数实时记录”的要求。
不符合标准条款
IATF16949:2016 8.5.2.1“生产和服务提供的控制-过程运行”
不符合性质
一般不符合项 □ 严重不符合项 □ 观察项
审核员
王XX
原因分析(受审核部门填写)
1. 操作人员对关键参数记录的重要性认识不足,存在“重生产、轻记录”思想;2. 作业指导书未明确记录缺失的考核要求;3. 车间班组长日常巡检未将参数记录完整性纳入检查要点。
纠正措施及完成时间
1. 立即补填2025年8月1日-9月5日所有缺失的参数记录,由质量部验证(完成时间:2025.09.08);2. 修订WI-MC-008,增加“参数记录缺失按绩效考核细则扣2分/次”条款(完成时间:2025.09.10);3. 组织机加工车间所有操作工开展专项培训,重点讲解记录的可追溯性要求(完成时间:2025.09.12);4. 班组长每日巡检增加“参数记录完整性”检查项,填写巡检记录表(长期执行)。
预防措施
1. 在机加工设备操作面板旁张贴“参数实时记录”警示贴;2. 质量部每周抽查生产记录,发现问题及时通报(长期执行)。
验证结果(审核组填写)
1. 缺失记录已补填,数据真实可追溯;2. 作业指导书已修订并发布;3. 培训记录完整,参与人员考核通过率100%;4. 班组长巡检记录已包含相关检查项,措施有效落地。
关闭意见
符合要求,准予关闭
验证人/日期
张XX/2025.09.15
(二)内部审核总结报告(年度)
报告编号:QA-2025-12-01 审核时间:2025.12.08-12.10 发布日期:2025.12.12
1. 审核概况
本次审核依据IATF16949:2016标准及客户特定要求,采用过程方法及CAPD审核模式,覆盖全公司12个部门、32个核心过程,累计抽查记录216份,访谈人员45人次。审核组共发现不符合项5项,其中一般不符合项5项,严重不符合项0项,较2024年度减少4项,不符合项分布如下:生产部2项、采购部1项、技术部1项、人力资源部1项。
2. 关键发现
- 亮点实践:技术部在新能源电机壳研发过程中,应用DFMEA与PFMEA工具开展风险分析,识别潜在设计缺陷12项,提前制定预防措施,样品一次性通过B企业验证,较计划缩短开发周期15%;
- 主要问题:采购部对供应商X的年度复评报告中,未包含该供应商近3个月的交付及时率数据(不符合IATF16949:2016 8.4.2.4);人力资源部对机加工新员工的技能矩阵表未及时更新,部分员工已掌握的技能未体现(不符合IATF16949:2016 7.2.2)。
公司IATF16949:2016管理体系整体运行有效,过程控制能力稳步提升,关键绩效指标均达成年度目标(一次合格率98.8%、交付及时率99.2%、客户投诉率1.2%)。但在供应商管理深度、人力资源技能管控等方面仍需优化,需通过管理评审制定系统性改进措施。
4. 附件
1. 不符合项报告汇总表(NO:2025-12-01至05);2. 各部门审核发现及整改计划;3. 过程绩效数据分析报告。
审核组长签字:李XX 批准人签字:张XX
第二部分 管理评审资料案例
本部分严格遵循IATF16949:2016 9.3条款要求,明确最高管理者主导职责,包含评审计划、输入资料、会议纪要及输出报告,突出以绩效为导向的持续改进。
一、管理评审计划
计划编号:MR-2025-001 发布部门:质量部 发布日期:2025.10.10
项目
内容
评审主题
IATF16949:2016管理体系运行有效性评审及2026年改进策划
评审目的
1. 评估体系与IATF16949:2016标准、客户要求的符合性;2. 分析过程绩效与质量目标达成情况;3. 识别内外部环境变化带来的风险与机遇;4. 确定2026年体系改进方向与资源需求。
评审时间
2025.10.20 9:00-16:00(含午餐1小时)
评审地点
公司第一会议室
参与人员
主持人:张XX(总经理);成员:李XX(质量总监)、王XX(生产总监)、赵XX(技术总监)、孙XX(采购经理)、周XX(销售经理)、吴XX(人力资源经理)及各部门体系专员
评审输入资料要求
各部门需在2025.10.15前提交以下资料至质量部:1. 部门年度体系运行报告;2. 过程绩效数据及分析;3. 客户反馈及处理情况;4. 改进建议。
评审议程
1. 总经理开场(9:00-9:10);2. 质量部汇报体系整体运行情况(9:10-9:40);3. 各部门专项汇报(9:40-11:30);4. 分组讨论与风险分析(13:00-14:30);5. 改进决议与资源配置(14:30-15:30);6. 总经理总结(15:30-16:00)。
二、管理评审输入资料(节选)(一)销售部客户反馈报告(2025年1-9月)
1. 客户满意度:参与调查的12家客户中,平均得分89分,较2024年提升6分,核心客户A集团、B企业得分均达92分;
2. 客户投诉:共接收投诉3起,投诉率2.5%,较去年下降37.5%,具体情况如下:
投诉编号
客户名称
问题描述
处理情况
客户满意度
CS-2025-001
A集团
批次20250708缸体曲轴孔直径偏差0.02mm
1. 全检隔离,返工后交付;2. 设备校准并修订管理办法;3. 操作人员专项培训(详见纠正措施报告CR-2025-007)
满意
CS-2025-002
B企业
电机壳包装破损,1件产品轻微划伤
1. 补发产品并承担运费;2. 修订包装规范,增加缓冲材料;3. 物流商考核扣分
满意
CS-2025-003
C汽配公司
交付延迟2天(因原材料供应问题)
1. 提前沟通并支付违约金;2. 启用备用供应商;3. 优化采购计划周期
基本满意
3. 新客户需求:B企业提出2026年新能源电机壳“轻量化+耐高温”要求,重量需再降8%,工作温度提升至180℃。
(二)技术部新产品研发报告
1. 研发项目进展:2025年启动3个研发项目,其中“轻量化缸体”(A集团定制)已完成小批量试产,重量降低12%,强度达标;“集成式进气歧管”处于设计验证阶段;“耐高温电机壳”(响应B企业需求)已完成方案设计;
2. 研发过程改进:应用IATF16949“设计和开发更改控制”要求,在轻量化缸体开发中,针对水套强度不足问题,通过优化结构、更换材料(6061铝合金改为7075铝合金)及调整工艺参数,成功解决问题,缩短开发周期20天。
三、管理评审报告(正式输出)
报告编号:MRR-2025-001 评审日期:2025.10.20 发布日期:2025.10.25
1. 评审概述
本次管理评审依据IATF16949:2016标准及客户特定要求,全面评估了公司质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。评审输入资料涵盖内外部审核结果、客户反馈、过程绩效、研发进展等12类文件,经各部门验证真实有效。参与人员围绕体系运行关键问题展开充分讨论,形成8项改进决议,明确了2026年体系改进方向。
2. 体系运行评价(1)总体评价
公司IATF16949:2016管理体系运行有效,核心过程控制能力满足标准及客户要求,年度质量目标全部达成(一次合格率98.5%≥97%、交付及时率99%≥98%、客户投诉率1.67%≤2%)。体系对生产经营的支撑作用显著,助力公司新增B企业年度订单3000万元。
(2)关键过程评价
- 客户导向过程:客户投诉处理闭环率100%,满意度稳步提升,但新客户需求识别的前瞻性不足,需建立客户需求预测机制;
- 生产过程:机加工过程能力指数Cpk从1.2提升至1.4,设备故障率下降40%,但参数记录完整性需持续监控;
- 供应商管理过程:合格供应商名录动态更新,但部分供应商复评数据不完整,需优化供应商绩效评估体系;
- 研发过程:DFMEA/PFMEA工具应用到位,新产品开发成功率提升至85%,但耐高温材料研发能力需加强。
改进项目
责任部门
具体措施
完成时间
验证部门
客户需求预测机制建立
销售部
1. 每季度与核心客户开展需求对接会;2. 建立客户需求数据库,包含技术、交付、服务等维度;3. 输出年度客户需求预测报告
2026.01.31
质量部
供应商复评体系优化
采购部
1. 修订《供应商管理办法》,明确复评需包含质量、交付、成本等5类数据;2. 开发供应商绩效评估系统;3. 对3家关键供应商开展现场审核
2026.02.28
质量部
耐高温材料研发能力提升
技术部
1. 与XX材料研究所合作开展材料试验;2. 引进1名材料研发工程师;3. 完成耐高温电机壳样品试制
2026.04.30
销售部(客户验证)
生产记录管控强化
生产部
1. 推行“实时记录+班组长签字确认”机制;2. 利用MES系统实现参数自动采集;3. 每月开展记录完整性评比
2025.12.31(长期执行)
质量部
4. 资源配置需求
1. 人力资源:2026年需招聘材料研发工程师1名、供应商管理专员1名,预算增加18万元/年;
2. 设备资源:技术部需新增材料性能试验机1台,预算50万元,计划2026年3月采购到位;
3. 技术资源:与XX材料研究所合作费用预算15万元,纳入2026年研发费用。
5. 评审结论
公司IATF16949:2016管理体系符合标准及客户要求,运行有效,能够支撑公司汽车零部件业务的持续发展。各部门需严格落实本次评审确定的改进措施,质量部负责跟踪验证改进效果,确保体系持续改进。2026年管理评审计划于2026年10月中旬开展,具体时间另行通知。
主持人签字:张XX 记录人:李XX 分发部门:各职能部门
使用说明:1. 本案例中企业名称、人员及数据均为模拟,实际使用时需替换为真实信息;2. 可根据企业产品特性(如电子零部件、底盘件等)调整过程审核及研发相关内容;3. 客户特定要求(CSR)需结合合作主机厂的具体要求补充完善,确保符合IATF16949:2016标准中“客户特定要求”的强制性规定。
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