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案例:生物质锅炉布袋除尘系统改造

项目背景

南方某造纸企业使用45t/h生物质循环流化床锅炉,燃料为树皮、锯末等废弃物。原有多管旋风除尘器无法满足新环保要求,尤其对PM2.5捕集效率不足,需升级为高效布袋除尘系统。

废气特性分析

生物质燃烧烟气具有显著特点:

粘性粉尘

:碱金属盐(K₂O、Na₂O)含量高,易结露粘结

高温波动

:正常160-180℃,偶发200℃以上工况

火星风险

:未燃尽碳颗粒可能引燃滤袋

关键技术方案

采用"预涂灰+PTFE覆膜滤袋"组合工艺:

预处理系统

增设火花捕集器,处理直径>5mm的炽热颗粒

预喷粉系统采用Ca(OH)₂,初始建立1mm粉饼层

核心除尘单元

选用PPS+PTFE混纺滤料,克重550g/m²

分室脉冲清灰,压力0.5MPa,周期30min

设计过滤风速0.8m/min,低于常规值

智能控制系统

差压变送器实时监控(设定值1500Pa)

温度联锁保护:超190℃紧急开启冷风阀

运行成效

排放指标:PM≤5mg/Nm³,PM2.5捕集效率>99.5%

滤袋寿命:达42个月(较预期延长10个月)

系统稳定性:未发生糊袋或烧袋事故

运行成本:吨蒸汽除尘费用降低0.8元