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案例:水产饲料厂高温高湿废气治理工程
项目背景
华南地区某水产饲料专业生产厂,主要生产鱼虾饲料,由于原料中含有大量鱼粉等高蛋白成分,生产过程中产生强烈腥臭味。厂区位于工业园区,但恶臭影响周边企业正常办公,被列入重点治理名单。项目于2022年3月启动,8月完成验收。
废气成分及来源
废气主要产生于:
鱼粉等原料储存仓库
高温调质工序(90-100℃)
烘干冷却环节
特征污染物包括:
丙酸、丁酸等短链脂肪酸:浓度60-200mg/m³
胺类化合物:浓度40-180mg/m³
硫醇类物质:浓度10-30mg/m³
水蒸气含量高达90%,温度60-80℃
处理工艺流程
针对高温高湿特点,采用"冷凝除湿+化学洗涤+光催化氧化"工艺:
冷凝器:将废气温度从80℃降至40℃,去除60%水分
化学洗涤塔:两级洗涤,第一级碱性过氧化氢溶液,第二级次氯酸钠溶液
除雾器:去除夹带液滴
光催化氧化:UV灯管配合TiO₂催化剂,分解剩余有机物
引风机和25米排气筒
系统设计风量30000m³/h,压损约2500Pa。
最终效果
经连续监测:
恶臭浓度(无量纲)从8000-15000降至<
短链脂肪酸去除率≥92%
胺类物质去除率≥95%
硫醇类去除率≥98%
处理后的废气无色无味,达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)要求。项目总投资280万元,运行成本约0.8元/m³废气。
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