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背景溯源

三峡工程是中国水利史上的一大工程,坝体建在长江上,主要为了防洪、发电和航运啥的。坝高185米,长两千多米,能存下393亿立方米的水,工程从1994年启动,到2008年基本完工。

当时中国钢铁产量已经是全球第一,但特种钢板这块儿还不行,尤其是那种高强度、耐压的玩意。日本和德国在冶炼技术上领先,专利啥的卡得死死的,中国想自己搞,时间和钱都耗不起。

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工程进度紧巴巴的,左岸电站得在2003年发电,引水管道是核心,管道直径12.4米,得承受几百万吨水压,埋进坝体后几百年修不了。万一出点岔子,下游几亿人就麻烦了。

决策层琢磨来琢磨去,只能国际招标,日本住友金属中标,总共4000吨钢板,价值170万美元左右。三井物产当代理。合同里写得清清楚楚,钢板厚58毫米,长13米,宽2米左右,每块11吨重。首批60块,669吨,2000年5月8日船到宜昌。

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那时候日本钢铁名声响亮,出口全球,中国制造业刚起步,很多工厂还学日本的管理模式。媒体老吹日本产品靠谱,国内不少人觉得进口就是好货。三峡工程质量事关国家大事,多层把关,海关负责进口材料检验。宜昌海关升级了设备,买了先进仪器,之前美国和德国的设备就被他们查出问题。

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工程方急着用,招标公司发急电要快检,但海关得按规矩来,确保没猫腻。其实呢,这也是吸取教训,避免内部出纰漏。海关独立,不掺和工程利益,国际贸易惯例也支持他们查验。钢板一到,就扣船全面检,避免隐患。当时国内对日本货信任度高,有人觉得海关多事,但这步棋走对了。

事件详解

货轮一靠岸,宜昌海关就行动了,检验员接到任务,安排抽样。首批钢板外观没毛病,长宽厚都对得上,但海关不放心,截了样本送403厂实验室测屈服强度、抗拉强度、延伸率和冲击韧性。结果一出,四项里冲击韧性不达标,四块样本三块废,不良率67%。这意味着整批货可能全有问题,因为生产工艺一样。

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日本代表一看报告,就否认,说实验室水平低。海关内部也有压力,有人想抽检放行,但检验团队咬牙坚持,抽了十块样本,重测,还用摄像机录全过程。七天下来,结果还是一样,不合格。日方不服,派谈判小组来宜昌,住友和大西一志那些专家,翻报告就挑刺,说数据波动不严谨。中方解释步骤,他们就打断,纠缠细节,明显想拖时间。

海关没退缩,转样到武汉钢铁厂,那儿代表中国冶炼顶尖水平。测下来,三块样本两块不合格。三次检测,证据堆山。6月19日,海关发不合格证书,给日方正式答复。

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谈判桌上,日方还死扛,轮番问温度控制啥的细节,拖延战术用得飞起。他们知道三峡进度耽不起,以为中方会让步。7月12日,海关和工程办联合下通牒,要日方赔误工损失。一天误工按亿算,全批4000吨钢板在他们手上,拖下去赔不起。

日方高层永吉明彦赶紧飞来,看第四次报告,不争了。承认工艺不成熟导致偏差,还提供剩余样本,中方一测,全批不合格。他们自检早知道问题,却改报告发货。海关层层把关,硬是堵住了这漏洞,避免工程出大祸。

余波影响

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日方认栽,退回全批钢板,几个月后重产合格的来,经检没问题,用在管道上。还赔了误工损失,三峡工程没耽误,左岸电站2003年发电,整个坝2008年完工,发电超千亿度,防洪救了不少灾。海关这事成了范例,推动进口材料严检。

转眼2017年10月,日本神户制钢爆出篡改数据,产品卖给丰田、三菱重工啥的,造假从2007年就开始,波及500家企业。神户1905年建的,老字号,却系统伪造。丑闻一出,股价崩,高管走人。

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连锁反应,东芝、日产也曝出类似。日本制造业衰落,跟90年代泡沫经济破灭有关。之前吹的质量体系,忽略效率,中国货价廉物美抢市场,他们就走捷径造假。寡头垄断,监管松,2023年多名官员因贿赂下台,暴露问题。

三峡事件警示大,帮中国加强自主研发,特种钢技术后来赶上,避免依赖。话说回来,这事儿说明质量把关多重要,进口再牛也得自己验,工程安全第一。