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案例:华南有机硅单体厂废水处理改造工程

项目背景

华南地区一家专业生产有机硅单体的化工企业,原有废水处理系统建于2010年,处理能力300吨/日。随着环保标准提高和产品结构调整,废水中氯离子浓度从原来的5000mg/L上升到15000mg/L左右,原有生物处理系统效率大幅下降,急需进行技术改造。

废水成分及来源

该厂废水主要来源于单体合成工序的洗涤废水、精馏塔底残液和尾气吸收水。特征污染物包括:氯硅烷水解产物(约200-400mg/L)、氯化氢(使pH低至1-2)、氯化钠(12000-18000mg/L)、甲醇(约300-600mg/L)及微量苯系物。废水温度较高(约40-45℃),BOD5/COD比值仅为0.2左右,可生化性极差。

处理工艺流程

针对高盐、高酸性和难降解的特点,采用以下创新工艺路线:

冷却塔

:先将废水温度降至35℃以下,保护后续处理单元。

吹脱塔

:调节pH至4-5后,用空气吹脱去除废水中的甲醇和部分挥发性有机物,去除率可达60%。

电化学氧化

:采用钛基钌铱涂层阳极,电流密度15mA/cm²,氧化分解难降解有机物,COD去除率40-50%。

耐盐MBR

:接种特殊驯化的耐盐菌种,控制盐度在1.5%以下运行,HRT=24h。

臭氧催化氧化

:以负载型MnO2为催化剂,臭氧投加量50g/h,进一步降解残余有机物。

电渗析脱盐

:将盐度降至1000mg/L以下,浓水进入蒸发结晶系统回收盐分。

应急蓄水池

:设置2000m³事故水池,确保异常情况下废水不直排。

最终效果

改造后系统处理能力提升至400吨/日,出水COD稳定在80mg/L以下,氯离子浓度<800mg/L,无色无味,部分回用于循环冷却水系统。与传统工艺相比,新工艺节省占地面积30%,污泥产量减少40%,运行成本约4.2元/吨水。该项目获得当地环保部门"示范工程"称号,其电化学-生物耦合技术被列为行业推荐技术