山东汉瑞博新材料技术有限公司

关键词:减速机轴承室,减速机轴承室修复,轴承室磨损维修

近日,河北某大型钢铁企业轧机生产线突发紧急故障,经技术人员全面排查,确定故障根源为卷取机减速机的六个轴承室出现严重磨损。这一故障直接导致生产线停摆,若未能快速处置,将给企业造成巨额经济损失,一场与时间赛跑的应急抢修战就此拉开序幕。

面对这一紧急情况,企业立即启动应急处置预案,针对故障问题展开多方技术论证。传统维修方式要么需拆卸设备运输至场外维修,耗时冗长且成本高昂;要么采用补焊等热加工工艺,易产生热应力导致设备二次损伤。经过综合比对与评估,企业最终选定采用我司自主研发的汉瑞博超聚物碳复合材料技术,实施现场原位修复。

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此次卷取机减速机轴承室磨损现场修复工作,严格遵循标准化工艺流程推进:

(1) 首先,技术人员对轴承室磨损部位进行全面清理,先擦拭表面浮尘与油污固垢,

(2) 通过烤油去除深层油污,

(3) 对减速机轴承室修复面进行打磨处理并精准切割轴承槽,

(4) 最后用无水乙醇对减速机轴承室进行彻底清洗,确保表面洁净无杂质,为材料粘合筑牢基础

(5) 按精准比例调和汉瑞博超聚物碳复合材料,将其均匀涂覆到待修复面,严格把控涂覆厚度,确保后续刮研过程中有多余材料挤出,保障修复层的密实度;

(6) 之后,以减速机未磨损面为基准,技术人员手持刀口尺匀速刮研减速机轴承室待修复面,全程确保尺子紧密贴合基准面,保障修复面的平整度与同心度;

(7) 材料自然固化30分钟后,技术人员再次进行二次刮研,去除多余材料,随后采用碘钨灯加热固化3小时,全程控制温度不超过80摄氏度,确保材料充分固化且不损伤设备基材;

(8) 固化完成后,对减速机轴承室修复表面进行最终清理,在回装部件环节,为进一步提升装配密封性与牢固度。

(9) 技术人员再次在贴合面涂覆了一层汉瑞博超聚物碳复合材料;所有装配工作完成后,协助企业开展设备开机试运行。

减速机轴承室磨损的现场修复图片过程

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