造纸行业“三废”治理全景速览
——从来源、危害、治理难点到落地案例的系统梳理
一、废水、废气、粉尘的行业源头与特点
废水
来源集中在“制浆”与“抄纸”两段:
制浆段的黑液(蒸煮、洗浆、漂白)COD 5–40 g/L,色度深、碱度高、含木质素衍生物及氯代有机物;
抄纸段的白水(网部、压榨部)含大量细小纤维、填料、胶料,SS 高但毒性低。
特点:水量大、水质波动随原料配比与产品克重变化、可生化性呈“两极化”——黑液难降解、白水易降解。
废气
排放节点横跨“三炉四工序”:
三炉——动力锅炉、碱回收炉、石灰窑,燃烧产生 SO₂、NOx、烟尘;
四工序——备料、蒸煮、漂白、涂布,释放 H₂S、甲硫醇、Cl₂、甲醇、VOCs 及恶臭。
特点:成分复杂、浓度峰谷差大、湿度高、含腐蚀性气体,对周边居民嗅觉冲击明显
粉尘
主要来自“干端”物理加工:
干纸裁切、分条、复卷产生纤维性纸尘;
涂布、压光工段产生涂层颗粒;
干漂白剂(过氧化物粉末)投加口出现化学粉尘。
特点:粒径细(<10 µm)、易带静电、多数属可燃性粉尘,爆炸等级 St1-St2,需防静电、防二次扬尘
二、主要危害
废水直排导致受纳水体黑臭、氯代有机物生物累积,长期接触具有“三致”风险;
废气中 H₂S、SO₂ 引发周边居民急性呼吸道症状,VOCs 与 NOx 在光照下生成臭氧,形成区域灰霾;
粉尘不仅存在爆炸隐患,所含涂层添加剂(TiO₂、CaCO₃)可深入肺泡,造成尘肺样病变。
三、治理难点
废水:黑液高碱度抑制生化系统;白水纤维易堵塞膜组件;零排放要求下盐累积使回用受限。
废气:含湿含硫气体对吸附剂“抢位”,导致活性炭寿命短;RTO 需额外补燃,能耗高;中小厂废气量小、浓度低,直接上 RTO 经济性差。
粉尘:纸尘吸湿后板结,脉冲清灰难剥离;防爆与除湿需求矛盾,传统布袋易“糊袋”。
四、针对性解决思路
废水:黑液先碱回收+酸析木质素,降低 COD 与碱度后再与白水混合,采用“厌氧-好氧-高级氧化”三级耦合,末端耦合膜回用,实现盐平衡。
废气:大风量低浓度采用“水洗+生物滤池+等离子体”组合;小风量高浓度采用“碱洗+除雾+活性炭吸附浓缩+RTO”组合,并在 RTO 高温段装余热锅炉回收蒸汽。
粉尘:对高湿纸尘选用“防水防静电聚酯毡+低入口风速+侧壁振打”袋式除尘器;对涂层颗粒采用“沉降室+脉冲褶式滤筒”两级,前置沉降降低 70 % 负荷,延长滤筒寿命。
五、经典落地案例
案例 1:华东某年产 80 万吨包装纸龙头企业“三废”协同治理项目
背景:企业位于太湖流域敏感区,2019 年被挂牌督办,要求 2021 年底前 COD<50 mg/L、VOCs<20 mg/m³、颗粒物<10 mg/m³。
工艺路线:
废水——黑液经六效蒸发浓缩后进 1 500 tDS/d 碱回收炉,燃烧产汽 220 t/h,炉后白泥用于脱硫;蒸发冷凝水与白水混合后,进入“IC 厌氧塔+AO-MBR+臭氧-BAF”组合,末端采用 RO 膜回用 92 %,浓水进入蒸发结晶分盐。
废气——碱炉烟气经“低氮燃烧+SNCR+湿法电除尘”后 SO₂<35 mg/m³、尘<5 mg/m³;制浆、涂布 VOCs 经“碱喷淋+除雾+沸石转轮浓缩+RTO(850 ℃,2 s)”,余热产 1.0 MPa 蒸汽 12 t/h 回用于造纸干燥。
粉尘——干端 12 条分切线整体密闭,负压收集后送入“沉降室+脉冲袋式(防水防静电毡)”,入口浓度 800 mg/m³,出口<8 mg/m³,压差稳定在 800 Pa 以下。
运行效果:
废水 COD 降至 42 mg/L,吨纸清水取用量由 12 t 降至 5.8 t,年节省水费 1 800 万元;
废气 VOCs 排放浓度 17 mg/m³,年减排 1 200 t,政府奖励绿色电力 8 700 MWh;
粉尘回收纤维 1 900 t/年,按 3 500 元/t 计,年增收 665 万元,且消除了车间爆炸隐患。
案例 2:华南某中型文化纸厂(产能 15 万 t/a)低成本除臭工程
背景:厂区距居民区不足 200 m,投诉频发,但企业难以承受 RTO 高额运行费。
工艺路线:
废水——原有“混凝+浅层气浮”升级为“水解酸化+接触氧化”,曝气池加盖,收集恶臭气量 18 000 m³/h;
废气——采用“碱洗+生物滤池(松树皮+火山岩复合填料)”组合,空床停留 25 s,滤池顶部种植吸附植物,形成景观湿地;
粉尘——裁切车间安装“局部旋风+滤筒”一体机,滤筒选用防油防水 PTFE 覆膜,清灰采用文氏管脉冲,回收纸尘送废纸打包间。
运行效果:
废水 COD 由 280 mg/L 降至 90 mg/L,氨氮由 15 mg/L 降至 4 mg/L,吨纸处理成本仅增加 0.9 元;
生物滤池对 H₂S 去除率>97 %,厂界臭气浓度降至 12(无量纲),低于标准 20,居民投诉归零;
粉尘出口浓度<5 mg/m³,年回收纤维 260 t,折合节约原料成本 65 万元,项目整体投资回收期 1.8 年。
案例 3:西南以竹浆为主的大型联合工厂“零异味”示范工程
背景:地方政府将企业列入“无废工厂”试点,要求全过程异味物质减排 90 %。
工艺路线:
废水——采用“连续蒸煮+ECF 漂白”清洁工艺,漂白段 ClO₂ 替代 Cl₂,从源头削减 AOX;中段水经“厌氧-好氧-芬顿-活性炭”后,COD<40 mg/L,AOX<5 mg/L;
废气——高浓度废气(ClO₂ 制备、漂后洗浆)采用“两级碱洗+二氧化氯催化氧化”组合,低浓度废气(污水站、浆板机)采用“生物滴滤+等离子体”组合,全流程在线监测 24 项特征因子;
粉尘——竹片削片机出口高湿含尘气先经“旋风+湿式电除尘”预净化,再与干燥尾气合并进入“冷凝+湿式电除尘”深度净化,出口尘<3 mg/m³。
运行效果:
特征恶臭物质(甲硫醇、二甲二硫)合计浓度由 3.2 mg/m³ 降至 0.15 mg/m³,减排 95 %;
竹浆单位产品 COD 产生量降至 18 kg/t,优于欧盟 BAT 最佳水平;
项目入选工信部“绿色制造”典型案例,企业获得 2 000 万元绿色信贷贴息,品牌溢价提升,高档文化纸吨纸售价提高 120 元,年增利润 9 600 万元。
六、小结
造纸厂“三废”治理已从“末端达标”走向“过程清洁、资源循环、价值再创”。大型厂通过碱回收-余热-蒸汽-发电耦合,实现能量内循环;中小厂依托生物/等离子等低能耗技术,也能以较低成本解决嗅觉扰民。未来随着水溶性高分子、无氯漂白、生物质气化等技术的成熟,造纸行业有望真正迈入“零排放、零异味、零事故”的 3Z 时代。
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