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案例:某大型乳品企业包装车间废气治理项目

项目背景

某国内知名乳品生产企业位于华东地区的包装车间,主要生产液态奶的利乐包装产品。随着产能扩大,包装过程中产生的有机废气问题日益突出,周边居民投诉增多,环保部门要求限期整改。该项目总投资约350万元,设计处理风量为30000m³/h,于2021年6月建成投运。

废气成分及来源

该企业包装车间废气主要来源于三个方面:一是包装材料(复合铝箔)在高温热封过程中释放的微量有机化合物;二是印刷工序中油墨溶剂的挥发;三是清洗设备时使用的乙醇等溶剂挥发。经检测,废气中主要污染物为非甲烷总烃(NMHC),浓度在120-200mg/m³之间,同时含有少量乙酸乙酯、异丙醇等物质,废气温度在35-45℃范围内,湿度较高。

处理工艺流程

针对该企业废气的特点,设计采用了"预处理+沸石转轮浓缩+蓄热式燃烧(RTO)"的组合工艺:

预处理系统

:废气首先经过滤器去除颗粒物,然后通过冷却除湿装置将废气温度降至40℃以下,湿度降至70%以下,满足沸石转轮的工作条件。

沸石转轮浓缩

:预处理后的废气进入沸石转轮,有机污染物被吸附在沸石上,净化后的气体达标排放;转轮持续旋转,吸附饱和的部分进入脱附区。

RTO处理

:脱附出的高浓度废气(浓度提升10-15倍)进入蓄热式燃烧炉,在760℃以上高温下彻底分解为CO₂和H₂O,净化效率可达99%以上。

热能回收

:RTO系统回收燃烧产生的热量用于沸石转轮脱附和厂区供暖,实现能源循环利用。

最终效果

系统运行后,经第三方检测,非甲烷总烃排放浓度稳定在8mg/m³以下,远低于国家《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)规定的120mg/m³限值。每年减少VOCs排放约25吨,回收热能相当于节约天然气15万立方米。项目运行费用约为28万元/年,取得了良好的环境和经济效益。