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案例:豪华游艇制造企业有机废气深度治理项目
项目背景
该企业专注于60-100英尺豪华游艇制造,在生产中使用大量高档聚氨酯漆和胶粘剂。原有活性炭吸附装置已运行8年,存在吸附效率下降、运行成本高等问题。新项目要求废气处理效率≥95%,且不能影响精密涂装作业环境。项目预算1500万元,施工周期120天。
废气成分及来源
主要污染源为:
涂装车间:含酯类、酮类溶剂(乙酸乙酯、丁酮等),浓度200-500mg/m
胶合车间:环氧树脂固化过程释放的苯系物
打磨工序:玻璃纤维增强塑料粉尘
废气特点是湿度大(相对湿度常达70%)、成分复杂且含有硅氧烷等易导致催化剂中毒的物质。
处理工艺流程
创新采用"预处理+催化氧化"组合工艺:
三级过滤系统:初效过滤器(G4级)→化学洗涤塔(去除硅氧烷)→除雾器
高效换热器:将废气预热至300℃(回收率>65%)
催化氧化床:定制贵金属催化剂,反应温度380-420℃
应急旁路系统:当检测到催化剂中毒风险时自动切换至备用活性炭吸附
配套建设2000m³/h风量的新风补偿系统,保持车间微正压。催化剂设计寿命达5年,系统启停时间<30分钟。
最终效果
运行数据显示:
非甲烷总烃排放浓度稳定在12-18mg/m³
系统综合能耗0.35kWh/m³废气
车间内部VOCs浓度从改造前的3.5mg/m³降至0.8mg/m³
年减少有机溶剂消耗280吨,催化剂连续运行3年未出现明显失活现象。该项目技术后被同行业5家企业借鉴采用。
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