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案例:某热电联产企业锅炉烟气超低排放改造项目

项目背景

某北方城市热电联产企业承担着城区供暖和工业供电任务,原有3台220t/h循环流化床锅炉配套的环保设施已运行10年,需进行超低排放改造以满足最新环保要求。项目总投资4500万元,改造期间保障了正常供热供电。

废气成分及来源

锅炉烟气主要污染物包括:

SO₂:燃用高硫煤时浓度可达2000mg/m³以上

NOx:循环流化床锅炉特有的低温燃烧使NOx浓度相对较低,约200-400mg/m³

颗粒物:烟气中含大量飞灰,初始浓度约3000-5000mg/m³

汞及其化合物:燃煤中微量汞的挥发

处理工艺流程

改造采用"低氮燃烧+SNCR脱硝+布袋除尘+旋转喷雾脱硫+湿电除尘"的复合工艺:

低氮燃烧改造

:优化锅炉二次风配比和分级燃烧,从源头减少NOx生成,降幅可达30-40%。

SNCR脱硝系统

:在锅炉适当位置喷入尿素溶液,在850-1050℃温度窗口内将NOx还原,脱硝效率50-60%。

高效布袋除尘器

:采用PTFE覆膜滤袋,过滤风速0.8m/min,除尘效率≥99.9%。

旋转喷雾脱硫(SDA)

:将消石灰浆液雾化后与烟气充分接触反应,脱硫效率≥90%,同时具有部分脱汞效果。

湿式静电除尘器

:作为终端精处理设备,可有效捕集细颗粒物和酸雾,确保颗粒物超低排放。

最终效果

改造后排放指标:

颗粒物≤5mg/m³

SO₂≤30mg/m³

NOx≤45mg/m³

汞及其化合物≤0.03mg/m³

系统投运后,年减排污染物总量超过1万吨,厂区周边环境质量明显改善,获得了地方政府的高度评价。改造后的系统自动化程度高,运行维护成本较传统工艺降低约15%。