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案例:广东某大型塑胶玩具厂喷漆废气治理项目

项目背景

广东某大型塑胶玩具生产企业拥有12条自动化喷漆生产线,主要生产各类儿童塑胶玩具。由于生产规模扩大,原有简单的废气处理设施已无法满足日益严格的环保要求,急需升级改造废气处理系统。该项目总投资约280万元,于2021年3月启动,同年8月完成验收。

废气成分及来源

该厂喷漆废气主要来源于喷漆房和烘干工序,废气成分复杂,主要包括:

挥发性有机物(VOCs):主要来自油漆中的甲苯、二甲苯、乙酸乙酯等溶剂,浓度约200-350mg/m³

颗粒物:漆雾颗粒,粒径多在10-100μm之间

少量异味物质:如醛类、酮类化合物

废气总排放量约为30000m³/h,温度在25-45℃之间波动,相对湿度60%-80%。

处理工艺流程

针对该厂废气特点,设计采用"预处理+核心处理+深度净化"三级处理工艺:

预处理阶段

采用干式过滤+湿式洗涤组合工艺

首先通过三级干式过滤器(G4+F5+F7)去除大部分漆雾颗粒

然后进入旋流板洗涤塔,进一步去除细小颗粒并调节温湿度

核心处理阶段

采用沸石转轮浓缩+RTO(蓄热式焚烧炉)技术

废气经预处理后进入沸石转轮,VOCs被吸附浓缩(浓缩比10:1)

浓缩后的高浓度废气进入RTO,在850℃高温下彻底分解

深度净化阶段

RTO出口烟气经余热回收后进入碱洗塔

去除可能产生的酸性气体(如HCl、SOx等)

最后经30米高排气筒达标排放

最终效果

系统运行稳定后,经第三方检测机构连续72小时监测显示:

VOCs去除率≥98%,排放浓度≤20mg/m³

颗粒物排放浓度≤10mg/m³

非甲烷总烃排放浓度≤15mg/m³

各项指标均优于《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)和广东省地方标准

年减少VOCs排放量约85吨,RTO余热回收系统每年可节约天然气约15万立方米